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机组型式试验优化方案

时间:2023-06-22 理论教育 版权反馈
【摘要】:呼蓄电站机组投产后,适时开展了两台机组型式试验,其中1号机组型式试验由ALSTOM完成,采用热力学法测效率,4号机组型式试验由东电进行,采用相对效率法进行效率测试。表3.9.3压力脉动测试值与性能保证值对比图3.9.7热力学法水泵工况效率测试3.9.4.2 机械性能测试压力脉动测试。表3.9.3压力脉动测试值与性能保证值对比

机组型式试验优化方案

呼蓄电站机组投产后,适时开展了两台机组型式试验,其中1号机组型式试验由ALSTOM完成,采用热力学法测效率,4号机组型式试验由东电进行,采用相对效率法进行效率测试。热力学法测试效率比相对相率更准确。

3.9.4.1 效率测试

1号机组水轮机效率试验在540m左右水头下进行,测得的效率曲线与预期值和温特·肯尼迪结果趋势相同。水泵工况,效率达到了预期值和保证值要求,具体测试结果曲线如图3.9.6和图3.9.7所示。但是水轮机工况效率比预期值略低,即使考虑到计算的不确定度。因只进行了一个水头下的效率试验,无法计算加权平均效率,因效率试验真机测试受现场条件限制,机组效率以模型试验结果为准,第二次开发的水力模型效率在水轮机工况时较第一次的有一定下降,但加权平均效率仍满足合同要求。

图3.9.5 模型优化前后“S”特性结果比较(示意图

4号机组水轮机工况毛水头567.89m下,相对效率试验结果与对应水头下的预期效率曲线趋势一致;水泵工况在毛扬程570~511.8m之间,相对效率试验结果与对应水头下的预期效率曲线趋势一致;在额定水头额定开度下水轮机最大输出功率为307.89MW,大于保证出力306MW。

图3.9.5 模型优化前后“S”特性结果比较(示意图)

4号机组水轮机工况毛水头567.89m下,相对效率试验结果与对应水头下的预期效率曲线趋势一致;水泵工况在毛扬程570~511.8m之间,相对效率试验结果与对应水头下的预期效率曲线趋势一致;在额定水头额定开度下水轮机最大输出功率为307.89MW,大于保证出力306MW。

图3.9.6 热力学法水轮机工况效率测试(净水头540m左右,水温20℃)

图3.9.6 热力学法水轮机工况效率测试(净水头540m左右,水温20℃)

图3.9.7 热力学法水泵工况效率测试(净水头541.8~553.9m之间,水温20℃)

3.9.4.2 机械性能测试(www.xing528.com)

(1)压力脉动测试。压力脉动测试值与性能保证值对比见表3.9.3。

(2)机组振动摆度。机组振动摆度数据均远低于标准值,尤其是3部轴承摆度优良,远低于国标要求的300μm,其中上导摆度在150μm左右,下导摆度在200μm以内,水导摆度在100μm以内。

总之,水泵水轮机机械性能符合合同及相关标准要求。

表3.9.3 压力脉动测试值与性能保证值对比

图3.9.7 热力学法水泵工况效率测试(净水头541.8~553.9m之间,水温20℃)

3.9.4.2 机械性能测试

(1)压力脉动测试。压力脉动测试值与性能保证值对比见表3.9.3。

(2)机组振动摆度。机组振动摆度数据均远低于标准值,尤其是3部轴承摆度优良,远低于国标要求的300μm,其中上导摆度在150μm左右,下导摆度在200μm以内,水导摆度在100μm以内。

总之,水泵水轮机机械性能符合合同及相关标准要求。

表3.9.3 压力脉动测试值与性能保证值对比

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