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循环流化床锅炉突发熄火问题分析

时间:2023-06-30 理论教育 版权反馈
【摘要】:循环流化床锅炉的熄火与常规煤粉炉相比,既相互区别又有相同之处。循环流化床锅炉熄火主要表现在床温、烟温的下降,不像煤粉炉变化那么剧烈,要求运行人员要仔细观察,迅速决断,正确处理,以防延误时间,造成事故扩大。循环流化床锅炉熄火后的处理也与常规煤粉炉有不同,但其基本原则是一致的,其目都是为了保证设备的安全,为再次成功起动提供有利条件。或炉膛压力剧烈变化,不正常,造成“炉膛压力异常MFT 保护”动作。

循环流化床锅炉突发熄火问题分析

【简述】

循环流化床锅炉的熄火与常规煤粉炉相比,既相互区别又有相同之处。循环流化床锅炉熄火主要表现在床温、烟温的下降,不像煤粉炉变化那么剧烈,要求运行人员要仔细观察,迅速决断,正确处理,以防延误时间,造成事故扩大。循环流化床锅炉熄火后的处理也与常规煤粉炉有不同,但其基本原则是一致的,其目都是为了保证设备的安全,为再次成功起动提供有利条件。

【现象】

(1)床温、烟气温度急剧下降。

(2)床压开始下降,炉内颗粒浓度大幅度下降。

(3)炉膛内变暗,看不见火光,氧量指示迅速上升。

(4)过热器及再热器蒸汽温度、压力迅速下降。

(5)如果汽机数字电液控制系统(DEH)的功率回路未投,机组负荷迅速下降。

(6)若汽包水位自动装置未投则水位先下降后上升。

【原因分析】

(1)6kV 或400V 厂用电系统故障造成辅机失电造成锅炉停运。

(2)给煤机故障停运,运行人员未能及时发现,长时间断煤,床温降低到650℃以下而又没投用床上或床下燃烧器助燃,“锅炉床温低MFT”动作。

(3)返料器返料异常,出现脉冲大量返料,当大量床料堆积在床层上面,造成正在燃烧的煤突然失去氧气而熄火。

(4)锅炉在低负荷运行时,运行人员调整不当造成床温下降到主燃料切除保护(MFT)动作。

(5)煤质变化(煤质灰分太大或挥发分和发热量降低)而运行人员未能及时调整。

(6)重要厂用辅机故障跳闸,造成主燃料切除保护动作。

(7)汽机、电气部分故障停机,机炉大联锁保护动作,锅炉锅炉主燃料切除保护(MFT)动作。(www.xing528.com)

(8)炉膛内受热面爆管,大量水或蒸汽泄漏,造成床温急剧下降。或炉膛压力剧烈变化,不正常,造成“炉膛压力异常MFT 保护”动作。

(9)其他符合锅炉主燃料切除保护(MFT)动作的条件时,锅炉锅炉主燃料切除保护(MFT)动作。

【处理及改造方法】

(1)立即停止所有给煤机运行,将各自动装置改为手动调整。

(2)起动床上和床下油枪,迅速提高床温,达到助燃的目的。

(3)根据情况适当减小风量,调整循环灰量,必要时放掉一些循环灰。

(4)减少给水量,控制汽包水位在-30mm,严密监视水位。

(5)根据汽温下降趋势,减小或关闭减温水,开起疏水阀和向空排汽,以冷却过热器。

(6)如果是给煤系统故障则尽快修复,若给煤系统堵塞,应尽快进行疏通。

(7)若床温符合热态起动条件,应立即进行热态起动,待汽温、汽压达到额定参数时即可重新冲转。

(8)若床温不符合热态起动条件,则必须进行吹扫后按冷态起动程序进行操作。严禁盲目投煤,造成二次燃烧或炉膛爆炸等严重损坏设备的后果。锅炉熄火后,运行人员应迅速判断其原因,严禁存在盲目侥幸心理,用加大投煤量来提高床温的方法来维持机组负荷。应严格按上述处理步骤操作,确保设备安全运行。

【事故案例】

某厂2台440t/h超高压循环流化床锅炉,正常运行时,司炉人员发现两侧“J”阀回料器上层负压测点全部为正,两侧“J”阀回料器底部流化风室压力上升到60kPa,床层温度由900℃至980℃,床温上升速度为30℃/min,床压、炉膛密度也迅速下降,汽温、汽压、蒸汽流量、机组负荷均有不同程度的下降。司炉判断为两侧“J”阀回料器堵塞,遂进行以下措施处理:起动另一台高压流化风机,提高回料器底部流化风压,并来回进行关小或开大回料器上层松动风阀门,对上部灰起到松动的作用,以便对床料进行更好的流化作用。10min后床层温度下降速度为50℃/min,床压、炉膛密度也迅速上升,稀相区氧量上升。司炉人员急忙准备投用床下油枪,此时床温下降560℃,“床温低MFT”保护动作,机组停运。

原因分析:由于返料器脉冲式回料,造成大量床料返回到炉膛内,造成正在燃烧的煤突然失去氧气而熄火。这可从冷渣器内排出的渣内发现大量未燃烧的黑色炭颗粒得到证实。

处理:通过冷渣器排放床料,将床压排放至正常值,通过紧急放料阀放灰,使回料器内床料到正常值。重新起动床下点火器升炉。

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