首页 理论教育 B8112型刨边机液压系统故障案例分析

B8112型刨边机液压系统故障案例分析

时间:2023-06-15 理论教育 版权反馈
【摘要】:液压系统不保压1)液压系统无压力补偿装置,当液压泵停下来后,油压下降,对工件的压紧力降低,使刨边工作时工件易松动而出事故。2)为维持一定的压紧力就需连续起动液压泵加压。通过对刨边机液压系统的改进,提高了加工质量,可以节电、节油,减少事故,减轻体力劳动,性能可靠。

B8112型刨边机液压系统故障案例分析

(1)压料装置故障

1)原有11个液压压料液压缸及12个手扳螺旋千斤顶,操作不方便。

2)在上梁的正面通向压料液压缸的总管及支管多至5条,加上14个阀门及11个液压缸,由于其本体和连接件的密封设计不良,造成漏油点多,漏出的油落在钢板上,降低了焊接质量。

(2)液压系统不保压

1)液压系统无压力补偿装置,当液压泵停下来后,油压下降,对工件的压紧力降低,使刨边工作时工件易松动而出事故。

2)为维持一定的压紧力就需连续起动液压泵加压。2.8kW电动机在满载下工作,温升高,液压泵电动机损坏快,且消耗电量大。

(3)刨边加工效率

刨边机由20kW电动机驱动,消耗电量大而切削效率低。

针对上述问题,对该机液压系统进行了改进(图1-66)。

978-7-111-41940-2-Chapter01-76.jpg(www.xing528.com)

图1-66 B8112型刨边机改进后的液压原理图

1—液压缸 2—截止阀 3—电磁阀 4—压力表 5—压力继电器 6—蓄能器 7—二位三通电磁阀 8—减压阀 9—油水分离器 10—过滤器 11—液压泵 12—单向阀 13—溢流阀

改进后液压系统的一些特点:

(1)油压稳定 压缩空气来自车间网路,经油水分离器9、截止阀、减压阀8及二位三通电磁阀7进入蓄能器6的气缸上部,减压阀8能稳定气压,通过蓄能器6中平衡活塞的作用,使油压随气压而稳定。

(2)节电 液压泵电动机只在压料液压缸1需要加压时开动,在液压泵电动机起动的同时,电磁阀7也动作,将蓄能器6上部的压缩空气放空,油压上升,蓄能器活塞升至最高位置,当油压达到调定压力(2MPa)时,压力继电器5动作,切断液压泵电动机的电源和电磁阀7的电源,至此压料过程结束。电磁阀3得电,即可松开板料。因为加压时间短,每班可省电20kWh以上。

(3)可预防失压事故 在设计制造中,需特别注意液压装置的密封质量。如设计装配正确,可以达到不漏油,一旦密封被破坏,当油压降低至调定压力的下限(如1.8MPa)时,压力继电器5动作,液压泵电动机自动起动加压,达到调定油压的上限后自动停止,这样便保证了钢板的紧固,防止在刨边过程中发生事故。

(4)精简美观 采用一条油管向各压料液压缸输油和回油,油管装在上梁下方,吊装工件时不会受碰撞;电线改为橡胶绝缘线。上梁正面原有的5条油管、14个阀门、油管保护支架和上梁背面的滑线架与滑线护罩等一同拆除,使外形整齐美观。

通过对刨边机液压系统的改进,提高了加工质量,可以节电、节油,减少事故,减轻体力劳动,性能可靠。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

我要反馈