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自动焊机液压系统油液温度异常处理案例

时间:2023-06-15 理论教育 版权反馈
【摘要】:图1-74 二氧化碳气体保护焊纵缝自动焊机液压系统a)原液压系统 b)改进后的液压系统1—液压泵 2—溢流阀 3—调速阀 4—电磁换向阀 5—液压缸 6—单向阀存在故障 系统工作一段时间后,油液温升过高,影响系统正常工作。液压油过热的原因分析1)液压缸5处于停止位置时,系统没有卸载,液压泵1输出的压力油全部通过电磁换向阀4中位和调速阀3或同时通过溢流阀2流回油箱,将压力能全部转换为热量,从而使油温升高。

自动焊机液压系统油液温度异常处理案例

如图1-74a所示是某二氧化碳气体保护焊纵缝自动焊机液压系统。该系统采用调速阀回油节流调速。

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图1-74 二氧化碳气体保护焊纵缝自动焊机液压系统

a)原液压系统 b)改进后的液压系统

1—液压泵 2—溢流阀 3—调速阀 4—电磁换向阀 5—液压缸 6—单向阀

(1)存在故障 系统工作一段时间后,油液温升过高,影响系统正常工作。

(2)液压油过热的原因分析(www.xing528.com)

1)液压缸5处于停止位置时,系统没有卸载,液压泵1输出的压力油全部通过电磁换向阀4中位和调速阀3或同时通过溢流阀2流回油箱,将压力能全部转换为热量,从而使油温升高。

2)液压缸5返程退回时,液压缸的回油也要经过调速阀才能回油箱。系统采用回油路节流调速,是用于调节液压缸工作进给速度的,液压缸返程时并不需要速度调节。

显然,这种回路不但影响系统的工作效率,而且加剧了液压系统油液温度的升高。尽管系统的工作压力并不太高,但除了推动液压缸负载做功以外,液压泵启动以后输出的能量大部分都转换为热量,这必然导致油温升高,这样的回路是不合理的。

(3)解决方法 将上述系统改为如图1-74b所示的系统,即将调速阀安置于液压缸工作进给时的出油口与电磁换向阀4之间,并增加一个单向阀6,使之与调速阀并联,以达到快退时进油路经单向阀直接进入液压缸的有杆腔,实现快退动作行程。经过改进,该设备连续两班运行,系统油温低于一般机械允许油温。

此案例说明,在设计出口节流调速回路时,应该设置好节流调速元件的位置,否则,不但浪费能量,降低系统效率,而且会引起系统油温升高,影响设备正常工作。不但高压大流量系统应该考虑这个问题,长时间不停机工作的低压小流量系统也应重视。

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