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混凝土泵车臂架液压缸自动回缩优化方案

时间:2023-06-15 理论教育 版权反馈
【摘要】:2)上段臂架液压缸的平衡阀内部零件损坏,造成高压油泄漏,使液压缸自动回缩。

混凝土泵车臂架液压缸自动回缩优化方案

1.楚天IPF—85B混凝土泵车臂架液压缸自动回缩

楚天IPF—85B混凝土泵车在泵送混凝土时出现臂架缓缓自动下落的现象,仔细检查和分析判断是因上段臂架液压缸自动回缩所致。这一故障不但妨碍安全生产,而且影响泵送混凝土的准确性。

根据臂架回路液压系统工作原理图(图2-162中只画出上段臂架液压回路图),认为引起上段臂架液压缸自动回缩的原因是:

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图2-162 IPF—85B混凝土泵车臂架回路液压系统工作原理图

1)上段臂架液压缸内的活塞密封件损坏,形成高压腔和低压腔相串通,导致液压缸自动回缩。

2)上段臂架液压缸的平衡阀内部零件损坏,造成高压油泄漏,使液压缸自动回缩。

3)液压油的污染物滞留于平衡阀内,造成主阀芯关闭不严而泄漏高压油,引起液压缸自动回缩。

由上述三方面的原因分析认为,应先检查上段臂架的平衡回路。平衡阀是平衡回路的主要元件,它安装在液压缸大腔的底端,其作用是控制臂架下降的速度和防止油管突然爆裂。油管爆裂时,臂架处于工作状态,液压缸突然回缩,会使臂架骤然下落造成机械事故。由于平衡阀控制大腔高压油的作用,即使将回油管接头卸下,也不会有油液溢出,液压缸当然不会有自动回缩的现象。

根据平衡回路的工作原理,进行下面两项检查:首先,检查上段臂架的平衡阀,让臂架伸出处于工作状态,臂架控制阀位于中位,再放出液压油箱内的压缩气体,这时拆卸平衡阀的回油管接头,发现有液压油泄漏;其次,将中段臂架液压缸和上段臂架液压缸的平衡阀位置互换,因为中、上段臂架液压缸的平衡阀同型号,换位后,中段臂架液压缸发生自动回缩的现象。经上述两项检查说明是平衡阀有故障,排除了第一种原因。

解体平衡阀,平衡阀内部的零件没有损坏,磨损正常。但平衡阀内有许多类似淤泥的粘状物,这些粘状物是液压油的污染物,由于这些污染物滞留在平衡阀主阀芯的接合面上,使阀芯关闭不严而泄漏液压油,造成液压缸自动回缩。用煤油将平衡阀内所有零件清洗干净,疏通各油道,再用干净的压缩空气将零件表面和油道内部残留油液吹干,最后组装平衡阀,用压力测试仪调整平衡阀的压力为35MPa。安装好平衡阀后,重新操作使臂架处于工作状态,反复数次,最后使上段臂架前端距地面1.5m左右,再在前端用一根钢丝绳吊重约0.5t的重物,起升臂架并调整使重物恰好离地面15cm,让臂架停留40min,上段臂架液压缸无自动回缩的现象,经8h泵送混凝土,臂架工作正常。平衡阀出现故障的原因是不合理的修理方法造成的液压油污染。施工现场的混凝土泵车,一般是在破土坑道或坑道旁边泵送混凝土,空气中的尘埃含量较高,常在现场更换液压油管或加注液压油,油管接头用棉纱或破布堵塞,加注液压油没有经过过滤,从而使空气中的尘埃、破布(棉纱)等脏物随油液进入液压系统,造成液压油污染,这些污染物随油液进入平衡阀内,发生上段臂架液压缸自动回缩的故障。

根据上述平衡回路的故障分析结果,可以认为,造成上段臂架液压缸自动回缩是由液压油污染所致,因此必须控制液压油污染的主要途径,防止平衡回路频繁地发生故障。这需做到以下几点:

1)应定期检查液压油,观看液压油的颜色和粘度。如液压油变色(不透明)或变稀,应及时更换。检查的周期应为泵送20000m3混凝土或每年一次。

2)应每年更换一次液压油。在选用液压油时,要选择与说明书中规定的同牌号的液压油,否则会在液压系统内发生化学反应而产生污染(沉淀)物。换油时,一定要清洗液压系统,加注的液压油必须经过过滤。

3)使用时要严格控制液压油的温度,防止油液氧化变质。特别应注意液压油冷却器的散热片之间的污垢或混凝土的粘结物,应及时清除干净,经常使冷却器的散热片之间通风良好,保证油温在50~80℃的范围内。如果油温超过80℃,液压油易氧化变质从而导致酸值增大,对密封件造成危害引起油液泄漏。

4)检修液压系统时,严禁用棉纱或破布堵塞油管接头、擦洗液压元件,最好用绸子擦洗液压元件或堵塞油管接头。修理过程中一定要注意手和工具保持清洁。(www.xing528.com)

5)更换液压元件时,应在干净的工作场地进行。对所清洗的液压元件,用干燥的压缩空气吹去残留在零件表面的油液,最后进行装配工序。

6)加强液压油的管理工作。此项工作尤为重要,供应部门必须对所购液压油进行检验,合格的液压油经过滤后方可入库。液压油的主要性能指标(粘度、闪点、凝点、水分含量、酸值)应贴于油桶或油罐上面。保管期间应定期取样抽检,防止氧化变质。

7)教育操作人员严格遵守泵车的操作规程,尽量避免在施工现场加注液压油和更换液压元件。

上述七项措施,可以控制臂架平衡回路因液压油污染而发生的故障,提高臂架泵送混凝土的准确性。

2.拖式混凝土泵主液压缸行程自行变短

有一台HBT60型拖式混凝土泵出现故障。故障现象是:泵送混凝土几分钟后主液压缸行程自动变短。若将行程调整阀拧松后再拧紧,泵送混凝土行程可恢复正常,但几分钟后故障又重复产生,而且液压油温度也偏高。

如图2-163所示为经简化的混凝土泵液压系统图。

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图2-163 HBT60型拖式混凝土泵车液压原理图

1—顺序阀 2—减压阀 3、7—换向阀 4—蓄能器 5—液压缸 6—截止阀 8—增压阀 9—行程调整阀 10—溢流阀 11—主换向阀 12—卸荷溢流阀 13—主液压泵 14—手动截止阀

经分析液压系统图后认为,产生行程变短的原因可能有:

1)行程调整阀9没有完全关闭。

2)闭合系统的溢流阀10的压力不正常。

3)主液压缸磨损。根据故障发生的可能原因分析后得出下列判断:从行程阀调整后可以达到全行程泵送的状态,排除主液压缸磨损的可能性;从行程变短时行程调整阀9的手轮没有出现松动现象,可排除行程调整阀没有完全关闭的可能。这样故障的原因就只能是溢流阀10的压力不正常。拆下溢流阀检查,发现阀内有几块小橡胶块,将溢流阀清洗干净后装好试机,故障即排除。

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