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液压系统低压正常高压异常问题解决

时间:2023-06-15 理论教育 版权反馈
【摘要】:现象:液压系统低压区压力正常,高压区压力上不去,最高压力只能瞬间达到11.76MPa左右,无法进行压桩。这说明液压系统是“内泄”,不是“外漏”。该泵为斜盘式轴向柱塞液压泵,当柱塞与泵体配合间隙超差、滑靴损坏、端盖松动均可造成泄漏,使系统高压上不去。首先更换高压泵和电磁阀8F15,然后调整控制系统高压区工作压力的溢流阀16,但压力仍不正常,这说明故障不在高压泵和电磁阀上。

液压系统低压正常高压异常问题解决

现象:液压系统低压区压力正常,高压区压力上不去,最高压力只能瞬间达到11.76MPa左右,无法进行压桩。故障是在地层坚硬、压桩机满负荷及超负荷条件下工作时发生的,对整机外观进行检查,未发现有漏油和大量渗油的部位。这说明液压系统是“内泄”,不是“外漏”。

该机的液压系统(图2-205)是主机双泵复合液压系统。系统压力在9.81MPa以内时,双泵同时向系统供油,实现低压大流量工作;当系统压力超过9.81MPa时,压力继电器控制与CBN-E680型低压泵配用的二位四通电磁阀5F为正常开式状态,该泵输出的油经溢流阀10直接回到油箱,ZBD40型高压泵继续向系统供油,实现高压小流量工作。该系统最大允许油压由电磁溢流阀(与ZBD40型液压泵配用)调定,压力控制在16.66MPa。

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图2-205 液压原理图

1—冷却器 2—油温仪 3—过滤器 4—加热器 5—高压液压泵 6、8—电动机 7—低压液压泵 9—电磁阀5F 10、16—溢流阀 11—压力表P1 12、13—单向阀 14—压力表P2 15—电磁阀8F

由此可见,系统高压区压力上不去的因素主要有如下4个:

1)高压泵工作不良。该泵为斜盘式轴向柱塞液压泵,当柱塞与泵体配合间隙超差、滑靴损坏、端盖松动均可造成泄漏,使系统高压上不去。(www.xing528.com)

2)溢流阀16工作不良。该机采用的是先导式溢流阀,这种阀由先导阀和主阀两部分组成,先导阀实际是个小流量直动式溢流阀,其锥形阀芯在调压弹簧的作用下压在阀座上,拧动调整螺钉可以调整工作压力。如调压弹簧折断、阀芯磨损或两阀体连接不牢均能造成内泄。

3)电磁阀8F15工作不良。该阀是二位四通电磁阀,如电磁阀线圈烧坏、断路、外接线接触不良以及控制该阀的压力继电器8ZJ损坏,均能造成线路不通、无磁场和吸力,阀芯不动作,处在常开状态出现系统“内泄”。

4)单向阀12损坏。此单向阀是系统高、低压力区的分界点,当系统压力在9.81MPa以上时,低压区形成卸荷回路。如单向阀12损坏,高压泵输出的油也沿单向阀12→溢流阀10→电磁阀5F9返回油箱,造成系统能量损失。

通过上述分析,对液压、电气元件根据当时的条件分别解体检查。用总成件替换法进行验定和判断。首先更换高压泵和电磁阀8F15,然后调整控制系统高压区工作压力的溢流阀16,但压力仍不正常,这说明故障不在高压泵和电磁阀上。其次,对单向阀和溢流阀进行解体检查,发现溢流阀的先导阀体与主阀体的连接螺栓松动,其中一个螺栓已被剪断。把溢流阀按要求安装好之后,调整系统压力,工作压力恢复正常。

故障原因是先导阀和主阀连接不紧,产生泄油。根据其工作原理(图2-206),压力油首先进入阀体的下腔,通过小孔f到阀芯的上腔,经过小孔c到先导阀前腔,当下腔的压力高于上腔和前腔压力时,产生漏油,因此阀芯不下移。当下腔和上腔、前腔压力趋于相等或前腔压力高于下腔时,阀芯开始下移直到压至芯座上,系统压力不断上升,达到控制压力。由于先导阀和阀体连接不牢固,阀体上腔产生泄漏,小孔c无作用,前腔压力不随系统压力而变化,锥形阀芯打不开,作用在主阀芯上部的压力低于下部压力,主阀芯不能下移,溢流阀处于常开状态,所以整个系统工作压力上不去。

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