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高压断路器异常与故障处理探析

时间:2023-06-29 理论教育 版权反馈
【摘要】:掌握高压断路器故障处理流程和处理步骤。任务分析记录高压断路器异常现象,进行高压断路器异常处理;记录高压断路器故障现象,进行高压断路器故障处理。周围环境温度高于断路器的额定环境温度,运行电流仍为额定电流,造成运行过热。若温度仍不下降或过热发生喷油,油断路器应停止运行并检修。若属断路器气体压力降低,则需将断路器停电补气。

高压断路器异常与故障处理探析

教学目标

知识目标:

(1)熟悉高压断路器的运行方式和保护配置。

(2)熟悉高压断路器的故障现象。

(3)掌握高压断路器故障处理流程和处理步骤。

能力目标:

(1)能说出高压断路器的运行方式和保护配置。

(2)能根据故障现象查找故障。

(3)能在仿真机上熟练进行高压断路器的故障处理。

素质目标:

(1)能主动学习,在完成任务过程中发现问题、分析问题和解决问题。

(2)能严格遵守专业相关规程标准及规章制度,与小组成员协商、交流配合,按标准化作业流程完成学习任务。

任务分析

(1)记录高压断路器异常现象,进行高压断路器异常处理;

(2)记录高压断路器故障现象,进行高压断路器故障处理。

相关知识

一、油断路器的异常运行及处理

1.油断路器运行中过热

过热运行的油断路器有如下现象显示:油箱外部的颜色异常,油位异常升高,有焦气味,油色异常,接头处试温蜡片熔化,内部声音异常等。

油断路器过热运行的原因如下:

(1)断路器过负荷。负荷电流超过额定值或断路器达不到厂家铭牌规定容量。

(2)触头接触电阻过大。由于断路器触头表面烧伤或氧化、动触头插入行程不够而合闸不到位、动触头压力不够、触指歪斜、触指压紧弹簧松弛及支持环开裂或变形等原因,使动、静触头接触不好,造成触头接触电阻过大。

(3)周围环境温度升高。周围环境温度高于断路器的额定环境温度,运行电流仍为额定电流,造成运行过热。

油断路器过热运行会使油温过高,造成油质氧化,产生沉淀物,使油的酸价升高,绝缘强度降低,灭弧能力差。如果发热严重,灭弧室内压力增大,易引起断路器喷油;另外,过热运行会使绝缘材料加速老化,金属零件机械强度降低,弹簧退火,触头氧化加剧,使发热更严重。

当断路器出现过热运行时,应与调度联系,降低负荷。若温度仍不下降或过热发生喷油,油断路器应停止运行并检修。

2.油断路器运行时发出不正常响声

油断路器运行时发出不正常响声,可能是由于以下原因造成的:

(1)套管和支持鼓形绝缘子严重破损发生连续放电。

(2)套管或油箱内有起泡声和放电声。

(3)电气连接部位烧红变色而出现放电。

(4)二次接线接触不良出现放电声或着火。

油断路器的异常运行及处理(视频文件)

二、真空断路器的异常运行及处理

1.真空火弧室的真空度失常

真空断路器运行时,正常情况下,其灭弧室的屏蔽罩颜色应无异常变化,若真空度正常运行中或合闸之前真空灭弧室出现红色或乳白色辉光,说明真空度下降,影响灭弧性能,应更换灭弧室。

2.真空断路器运行中断相

真空断路器接通高压电动机时,有时会出现断相,使电动机断相运行而烧坏电动机。真空断路器出现合闸断相的可能原因是:

(1)断路器超行程(触头弹簧被压缩的数值)不满足要求,影响该相触头的正常接触。这时应调节绝缘拉杆长度,并重复测量多次,才能保证其超行程的正确性和接触的稳定性。

(2)断路器行程不满足要求。在保证超行程的前提下,可通过调节分闸定位件的垫片,使三相行程均满足要求,使三相同步。

(3)由于真空断路器的触头为对接式,触头材料较软,在分、合闸数百次后触头易变形,使断路器超行程变化,影响触头的正常接触。

3.真空断路器合闸失灵

合闸失灵的原因如下:

(1)电气方面的故障。电气方面的故障主要有:合闸电压过低(操作电压低于0.85倍额定电压)或合闸电源整流部分故障、合闸电源容量不够、合闸线圈断线或匝间短路、二次接线接错等。

(2)操动机构故障。操动机构的故障主要有:合闸过程中分闸锁扣未扣住;分闸锁扣的尺寸不对;辅助开关的行程调得过大,使触片变形弯曲,接触不良。

处理完上述缺陷后再合闸。

4.真空断路器分闸失灵

分闸失灵的原因主要是:

(1)电气方面的故障。主要故障有:分闸电压过低(操作电压低于0.85 倍额定电压),分闸线圈断线,辅助开关接触不良。

(2)操动机构故障。主要故障有:分闸铁芯的行程调整不当,分闸锁扣扣住过量,分闸锁扣销子脱落。

上述缺陷应逐一检查消除。

真空断路器的异常运行及处理(视频文件)

三、SF6断路器的异常运行及处理

一般来说,SF6 断路器运行可靠,维护工作量小,检修周期长。但运行中有时也会出现一些异常运行和故障情况,可能发生的异常运行及故障分述如下。

1.液压机构油压过高或过低

SF6断路器运行时,其液压机构的油压有时过高或过低。油压过高的原因主要是:液压机构的微动开关失灵,当油泵启动、油压升至额定值时,微动开关不能切断油泵电动机电源,造成油泵持续打压;储能筒的活塞密封不严或筒壁磨损,液压油中进入氮气,使油压升高;液压机构压力表失灵或指示数据不真实。处理时,应调整或更换微动开关,检查并检修储能罐,检查校验压力表。

2.油泵启动频繁和打压时间过长

由于液压机构的高压油系统漏油(如管路接头漏油、高压放油阀关闭不严、合阀内部漏油、工作缸活塞不严等),油泵本身有缺陷,引起液压油压力降低,使油泵频繁启动打火。遇到有油泵频繁启动,应立即查漏,消除启动现象。有时油泵打压时间过长(超过3~5 min),应检查高压放油阀是否关严,安全阀是否动作,机构是否有内漏、外泄,油面是否过低,吸油管有无变形,油泵低压侧有无气体等,针对以上缺陷进行相应处理。

3.液压机构无法建立油压

断路器投入运行前,其液压机构应建立正常油压。有时,油压建立不起来,其原因可能是:

(1)油泵内各阀体高压密封圈损坏,或单向阀阀口密封不严(此时用手摸油泵,油泵可能发热):油泵柱塞间隙配合过大;油泵柱塞组装时没注入适量的液压油或柱塞及柱塞座没擦干净,影响油泵出力,甚至使油泵打压件磨损。

(2)油泵低压侧有空气存在。

(3)油箱过滤网有脏物,油路堵塞。

(4)高压放油阀没有关严,高压油泄漏到油箱中。

(5)合闸阀一、二级阀口密封不严,高压油通过排油孔泄掉。

消除上述缺陷后,再打压。

4.断路器SF6气体泄漏

运行中的SF6 断路器有时发出“补气信号,这说明断路器漏气。漏气的原因可能是:断路器安装时遗留有漏气点(连接座内拉杆、气管坡口、本体、密度继电器、气压表接头连接密封处等易形成漏气点)。当断路器发出“补气”信号时,处理方式如下:

(1)检查气体压力。若属断路器气体压力降低,则需将断路器停电补气。(www.xing528.com)

(2)检查密度继电器。SF6断路器运行时,由密度继电器监视其气体的运行压力,当气体压力降低到第一报警值时,其触头闭合并发出“补气”信号。此时,可用压力检测专用工具,检测密度继电器动作值是否正确。

SF6 断路器的异常运行及处理(视频文件)

(3)确认SF6气体泄漏时,应联系检修人员检修处理。

5.断路器合后即分

当操作断路器合闸时,可能出现合后即分现象。合后即分的原因可能是:合闸阀的二级阀杆不能自保持;分闸阀的阀杆卡涩,不能很快复位。

6.断路器拒动

操作断路器分、合闸时,可能出现断路器拒动。拒动的原因主要有:分、合电磁铁线圈断线,匝间短路或线圈线头接触不良;电磁铁行程太小,使分、合闸阀钢球无法打开;操作回路故障,如断线、熔断器熔断、端子排接头和辅助开关触头接触不良或接线错误;二线杆锈死;灭弧室动、静触头没对准;中间机构箱卡涩;操作电压过低等。

上述缺陷必须消除后,断路器才允许投入运行。

四、油断路器拒合闸

将控制开关扭至合闸位置时,扬声器响,绿灯闪烁,而断路器拒合闸。无法合闸的原因及处理方法如下:

(1)合闸电源电压不正常引起拒合闸。合闸电源电压过低,合闸时电磁机构的铁芯不到位,使挂钩不能挂住;合闸电源电压过高,合闸时电磁机构的铁芯发生强烈冲击,使挂钩不能挂住。其处理方法是:待调整好操作电压后再合闸。

(2)操作电源中断引起拒合闸。如操作熔断器熔断、合闸动力熔断器熔断(有弹簧储能电源、油泵电源、电磁机构合闸电源等),使断路器不能合闸。此时应检查并更换熔断器后再合闸。

(3)操作及合闸回路故障引起拒合闸。如控制开关触头、断路器辅助常闭触头、合闸接触器主触头、操作及合闸动力熔断器等接触不良;中间继电器触头熔焊;合闸接触器线圈断线或短路;合闸线圈断线、短路或烧坏;防跳继电器故障;断路器的远方/就地选择开关未置于相应位置;同期开关未投入;操作及合闸回路连接导线脱落、断线等原因,使断路器不能合闸。此时应处理上述缺陷后再合闸。

油断路器拒合闸(视频文件)

(4)操动机构卡住而拒合闸。如操动机构部分不灵活或调整不准确、挂钩脱扣造成合闸后又跳闸;因振动使跳闸机构脱扣,使断路器拒合闸。此时应待机构处理好后再合闸。

(5)合闸时间太短引起拒合闸。手动操作控制开关合闸时,控制开关在合闸位置未合到底,或合到底后停留时间太短就松手,让控制开关自动返回,致使断路器合闸后挂钩未挂住,合闸回路电源就断开而跳闸。正确做法是:控制开关在合闸位置应合到底,待红灯亮后再松手,让控制开关返回。

(6)弹簧操动机构的弹簧储能未到位,液压操动机构的油压低于合闸油压而被闭锁,使断路器不能合闸。其处理方法是:待弹簧储能到位及液压达到正常油压后再合闸。

五、油断路器拒分闸

断路器运行时,若断路器一次回路发生故障,则会出现保护动作信号吊牌、光字牌亮、电流表指示剧增、电压表指示大为降低,而断路器拒分闸。或用控制开关手动分闸时,红灯闪烁,但断路器拒分闸。运行中的断路器拒分闸对系统的安全运行威胁很大。当发生无法分闸时,可能造成上一级断路器越级跳闸,甚至造成系统解列,故拒分闸比拒合闸有更大的危害。

1.断路器拒分闸的一般原因

(1)操作电源故障。即操作电源中断,或操作电源电压过低。如因电网故障引起硅整流装置直流电源电压波动,直流过负荷引起操作电源电压降低;交流消失,由直流代替交流,使操作电源电压降低。

(2)操作回路故障。如控制开关触头、断路器的辅助常开触头、操作熔断器等接触不良;操作熔断器熔断;跳闸线圈断线、短路或烧坏;中间继电器(防跳跃继电器、手动跳闸继电器)线圈断线或烧坏;跳闸回路连接导线脱落、断线;断路器远方/就地选择开关未置于相应位置等。

(3)操动机构故障。如跳闸铁芯卡住或顶杆脱落,合闸支点过低使铁芯动作不能脱扣,从而使操动机构失灵,液压机构分闸系统故障等。

(4)手动操作分闸时间短。手动操作控制开关至分闸位置时,控制开关分闸不到位就松手返回,使断路器因分闸时间太短而不能分闸。

(5)继电保护拒动作。如出现继电保护整定值不正确、保护接线错误、保护回路断线、互感器回路故障、保护连接片接触不良及跳闸继电器触点闭合接触不良等缺陷,在一次回路短路故障的情况下,继电保护会拒动作,使断路器不能分闸。

2.断路器拒分闸的处理方法

(1)正常情况下拒分闸。

正常情况下,断路器的红色信号灯亮,表示跳闸回路完好,当操作控制开关分闸时,断路器拒分闸,如果控制电源电压正常,则为操动机构故障。此时,可按下述3 种情况处理。

①联络线断路器拒分闸。可先断开联络线对侧断路器,再至现场手动打跳拒分闸的断路器(该断路器操动机构的液压或气压均正常),然后拉开该断路器两侧的隔离开关,再对操动机构的故障进行查找和处理,按这种方式处理的速度较快。另外,也可采用倒母线的方法,空出一组母线,由母联断路器串接拒分闸的断路器,再由母联断路器分用,然后手动打跳拒分闸的断路器,拉开该断路器两侧隔离开关,或解除防误操作闭锁装置,拉开该断路器两侧隔离开关,再对操动机构的故障进行查找和处理。此种处理,要经较复杂的倒母线操作,处理时间长。

馈线断路器拒分闸。馈线是直接送到用户的线路。一般与用户的联系较困难,故不易由馈线的对侧断路器断开该线路,但本侧断路器拒动作,不能用手动打跳的方式带负荷打跳本侧断路器,故只能倒母线。按上述方式,用母联断路器断开馈线。拉开拒分闸的断路器两侧隔离开关后,再对操动机构的故障进行查找和处理。

③发变组回路断路器拒分闸。当发变组停机解列时,发变组回路断路器拒分闸,此时只能倒母线,空出一组母线,由母联断路器串接拒分闸的断路器,再由母联断路器分闸解列,然后再按上述方式处理操动机构故障。

(2)事故情况下拒分闸。

当一次电路发生短路故障时,线路断路器拒分闸,但线路对侧的断路器分闸,拒分闸的断路器的失灵保护动作,将母联断路器及故障线路所连母线上的其他进、出线断路器全部分闸,该母线失压。此时,运行人员处理的思路是:先查明是继电保护拒动作,还是断路器及操动机构本身拒动作,然后再判别是电气二次回路故障,还是操动机构故障。为此,事故情况下断路器拒分闸,可按下述情况及方法处理。

①事故情况下断路器拒分闸,但保护动作、信号吊牌。该情况属跳闸回路或操动机构存在故障。

处理时,可操作控制开关,将断路器分闸一次。操作之前,若红灯亮,则表明跳闸回路完好;操作后,若断路器拒分闸,则属于操动机构故障(或控制开关触头接触不良)。此时,将拒分闸的断路器手动打跳,再拉开断路器两侧隔离开关,如果用手动打跳,断路器仍不分闸,可解除防误操作闭锁装置,手动拉开断路器两侧隔离开关,然后,先恢复失压母线的供电和母联断路器的运行,再对操动机构的故障及控制开关的触头进行处理。手动分闸操作前,若红灯不亮,则跳闸回路有故障。如果短时间内不能消除跳闸回路故障,则先手动打跳断路器或解除防误操作闭锁装置,拉开拒分闸的断路器两侧隔离开关,恢复失压母线的供电和母联断路器的运行,再处理跳闸回路缺陷。跳闸回路故障消除后,手动分闸一次,若断路器分闸,则证实是跳闸回路故障引起拒分闸;若断路器仍拒分闸,则操动机构也存在故障,应处理操动机构故障。

②事故情况下断路器拒分闸,无保护动作及信号吊牌。该情况属继电保护拒动作。处理时,将断路器手动分闸一次,操作前,红灯亮,则表明跳闸回路完好;操作后,断路器分闸(红灯熄,绿灯亮),则证实是继电保护拒动作引起断路器拒分闸。然后拉开断路器两侧隔离开关,恢复失压母线供电和母联断路器的运行,再按继电保护拒动作的原因查找和处理故障。手动分闸时,若断路器仍拒分闸,则操动机构也存在故障,此时,手动打跳断路器或解除防误操作闭锁装置,拉开断路器两侧隔离开关,恢复失压母线供电和母联断路器运行,然后按操动机构故障原因查找和处理故障(由检修人员处理)。

油断路器拒分闸(视频文件)

油断路器着火(视频文件)

六、油断路器着火

油断路器着火,可能有以下原因:

(1)油面过高使油箱内缓冲空间不足,事故分闸时断路器喷油。

(2)油面过低,事故跳闸时弧光冲出油面。

为了防止断路器着火事故发生,应经常使断路器油面保持在允许范围内,断路器本体及周围应保持清洁。

当发生油断路器着火事故时,应按以下方式处理:断开油断路器及两侧隔离开关;将着火区域与邻近运行设备隔开;用适合熄灭电气火灾灭火器进行灭火(如四氯化碳、干粉、1211 灭火器、灭火弹等)。落在地面上的油,用砂子铺盖。在高压室内灭火时,应注意启动通风机排烟,并打开房门散烟。为防止人员中毒和窒息,应戴防毒面具(或口罩)。

七、GIS 的异常运行及事故处理

GIS 运行可靠性高、维护工作量小,检修周期长。由于一次设备密封在压力容器中,而且容器内充有一定压力、绝缘性能和灭弧性能优良的SF6气体,因而GIS 内部几乎不受大气的影响。此外,制造厂对GIS 均进行过充分的性能试验,以组件形式出厂,在现场进行拼装,这些都给GIS 安全、可靠的运行创造了有利条件。根据GIS 的运行情况,可能有下列常见故障出现。

1.气体泄漏

这种故障在我国较为常见,轻者会使GIS 经常补气,重者可能使GIS 被迫停止运行。GIS 向外泄漏气体通常发生在密封面、焊缝和管路连接处;内部泄漏常发生在盆式绝缘裂纹和SF6气体与油的交界面(SF6电缆头)。

2.SF6气体的含水量太高

SF6气体含水量太高引起的故障几乎都是绝缘子或其他绝缘件闪络,表面闪络的绝缘子需要彻底清洗或更换。这种故障常发生在气温突变或设备补气之后。

3.杂质使GIS 闪络

GIS 安装后,其内部可能留有一些导电杂质,这给运行带来不利影响,消除导电杂质影响的有效办法是:当GIS 安装完毕后,采用小容量电源施加高于运行电压的交流电压,如果杂质很少,它可能在放电中烧毁;如果杂质较多,在交流电压作用下,它会运动到低场强区。运行中的GIS,如果闪络多次重复发生,通常是由自由导电杂质引起的,特别是在母线的水平与垂直部分的交叉处更是如此。这类故障的处理方法是清扫或更换受影响的部件。

4.电接触不良

GIS 内部有些金属部件是用来改善电场分布的,在实际运行中,这些部件并不通过负荷电流。这些部件经常使用铝质的弹性触头与外壳或高压导体进行电气连接,运行中可能因松动而导致接触不良。这些接触不良部件的电位取决于它与导电体间的耦合电容,这样,该部件与外壳或导体间的微小间隙便会很快被击穿。多次放电不仅会侵蚀触头弹簧,也会因产生金属微粒、氟化铝及其他杂质等,而导致GIS 的内部闪络。

对于50 Hz (或60 Hz)交流系统,这种故障的放电频率为100 次/秒(或120 次/秒),从设备的外部可听到“嗡嗡”声,因而易于发现此类故障。

5.绝缘子击穿

GIS 中支撑绝缘子的使用场强是一个重要的设计参数。目前,环氧树脂浇注绝缘子的使用场强可高达6 kV/mm 而不致发生击穿,如果使用场强高达10 kV/mm,由于绝缘子使用场强太高,起初可能仍无局部放电现象,但运行几年后,便可能发生击穿。

6.相对地击穿

由于插接式触头未完全插入触座,可能会造成故障。一旦触头有问题,大多可导致相对地击穿。

GIS 的异常运行及事故处理(PPT)

7.误操作

在GIS 的运行中,操作不当引起的故障是多方面的,如将接地隔离开关合到带电相上,如果故障电流很大,即使是快速接地隔离开关也会损坏。因此,出现这类误操作后,应检查触头,如果需要,应更换某些部件。

低速接地隔离开关开断距离不够或带负荷拉闸,电弧可能持续到断路器断开为止。如果故障电流很大(10 kA 以上),不仅触头会损坏,而且整台接地隔离开关也需更换或彻底检修。

任务实施

(1)根据高压断路器异常处理基本原则、调度和现场运行规程,运行值班人员对高压断路器异常进行原因分析及处理。

(2)根据高压断路器故障处理基本原则、调度和现场运行规程,运行值班人员对高压断路器故障进行原因分析及处理。

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