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方案:汽轮机侧节能优化措施

时间:2023-06-18 理论教育 版权反馈
【摘要】:6.2.2.1改善汽轮机通流特性某电厂在二期3、4号汽轮机组节能环保综合升级改造中,采用东方汽轮机有限公司的最新通流设计方案,对基础叶型的三维成型研究进行了大量分析、计算和试验验证,并实施严格的出厂验收标准,使之成为国产30万机组增容提效改造的标杆机组[13]。

方案:汽轮机侧节能优化措施

高参数汽轮机蒸汽通流系统技术含金量高,国内制造商正向高端技术不懈努力。

东方汽轮机有限公司的第三代汽轮机改造包括先进的通流改造技术,成熟的主机结构优化技术,热力系统改造优化技术。所谓成熟的主机结构优化指高中压缸优化提效技术、自带大冠静叶片及隔板设计技术、联轴器采用液压螺栓连接;热力系统改造优化包括增设0号高压加热器、增设外置式蒸汽冷却器、给水泵汽轮机改造、增设低温省煤器、冷端优化五项措施。

6.2.2.1 改善汽轮机通流特性

某电厂在二期3、4号汽轮机组节能环保综合升级改造中,采用东方汽轮机有限公司的最新通流设计方案,对基础叶型的三维成型研究进行了大量分析、计算和试验验证,并实施严格的出厂验收标准,使之成为国产30万机组增容提效改造的标杆机组[13]

改造前后性能试验显示,汽轮机高、中、低压通流改造后的煤耗降低15 g/(kW·h)。其增容5%的改造方案取得很好的经济效益。改造后汽轮机在额定工况下高压缸效率(三阀全开)为88.61%,高于设计值2.61%;中压缸效率为93.61%,高于设计值1.01%;热耗为7 864 kJ/(kW·h)(排汽压力为4.9 kPa)。

新的通流技术达到国内领先水平,包括整缸完整通流全三元优化技术、进排汽优化技术、边界层抽吸等技术应用到600 MW(如华润常熟#2)机组上,热力试验显示,高压缸效率为90.3%,中压缸效率为93.6%。

6.2.2.2 回热系统

1)增设#0高压加热器

补汽阀的原设计目的是为了提高汽轮机的过载和调频能力,但其动作后引起轴瓦振动,许多机组停用补汽阀。因此拆除补汽阀,使补汽阀的进汽口作为抽汽口,增加一路抽汽以及一组#0高压加热器,提升了机组的经济性与安全性[14]

根据铜山1 000 MW超超临界机组参数变化对煤耗的影响,机组给水温度每提升1℃,机组供电煤耗降低0.08 212 g/(kW·h)。补汽阀系统被改造成#0高压加热器的实践得到了较好的经济效益。在机组正常运行范围内投入#0高压加热器,可为机组降低0.567 g/(kW·h)至1.790 g/(kW·h)不等的供电煤耗;在低负荷时,#0高压加热器的节能效果更为显著。图6-4为#0高压加热器改造后,给水系统高压加热器管路示意图。表6-8为补汽阀改造前后给水参数。

图6-4 #0高压加热器改造后,给水系统高压加热器管路示意图

表6-8 补汽阀改造前后给水温度

2)蒸汽加热锅炉侧水+空气的模式

铜山华润电力公司2×1 000 MW超超临界机组进行了节能技术改造,改变了传统的以锅炉给水为回热媒介的经典回热循环,将传统回热的蒸汽加热拓展为以加热锅炉侧水+空气的模式,给水系统中增加一台#0高压加热器,在风烟系统空气预热器出口增加蒸汽-热风换热器,以提高进风温度,降低汽轮机排汽损失[15]

(1)蒸汽侧 #0高压加热器汽源自高压缸第五动叶级处的管道(原系统补汽阀接口)抽出,蒸汽经过#0高压加热器压力调节阀至#0高压加热器管道进入锅炉侧#1换热器系统,与热二次风热交换后,蒸汽回到汽机侧,进入#0高压加热器参与加热给水。降负荷时,高压加热器抽汽级压力相应下降,出口给水温度下降,通过#0高压加热器调门可控制#0高压加热器的入口蒸汽压力基本不变,从而提高给水温度。

(2)送风侧 热二次风换热器及#50高压加热器的蒸汽来自原补汽阀管道,经过压力调节阀至#50高压加热器抽汽管道进入锅炉二次风换热器系统,与送风热交换后回到#50高压加热器参与加热给水(见图6-5)。(www.xing528.com)

图6-5 #50高压加热器及热二次风换热器汽侧示意图

热二次风换热器位于锅炉送风管路(进大风箱前),送风经热二次风换热器加热后进入大风箱,热二次风换热器加热空气预热器出口的热二次风。

(3)给水侧 机组高压加热器布置方式为双列高压加热器布置。#50高压加热器位于B列高压加热器,增设于#512高压加热器后给水管路上。A列高压加热器上在#511高压加热器后加装给水调门,用于调节两列高压加热器的给水流量分配。两列管道给水混合后进入锅炉。

(4)图6-6、图6-7给出了满意的改造效果,即机组在同样负荷下的给水温度提高了。

(5)改造后的操作要求 其一,需要解决锅炉分配集箱进口端蒸汽温度升高的问题。解决的措施如下:运行中加强分配集箱温度的调整,适当降低过热度运行。在快降负荷及事故处理的过程中,若分配集箱的温度接近保护值,应快速将给水切换至手动;磨煤机组运行方式由下层磨运行切换为上层磨运行,随着火焰中心的上移,水冷壁吸热量减少,能够大幅降低分配集箱进口温度。在高压加热器B列增加#50高压加热器后,#50高压加热器蒸汽侧的解列逻辑存在一定安全隐患。其二,防止热冲击。当B列高压加热器因故障解列、导致B列给水走旁路时,#50高压加热器蒸汽侧并没解列,这将对高压加热管产生热冲击,降低高压加热器使用寿命,甚至损坏#50高压加热器。解决的措施如下:调整#50高压加热器逻辑,#50高压加热器供汽侧随同B列高压加热器同时解列。其三,低负荷时降低高温省煤器进口过冷度的影响。由于给水温度的提高,省煤器入口过冷度随之降低,高温省煤器存在汽化的风险。由于低负荷时#50高压加热器加热量增加,这一现象在低负荷时尤为明显。负荷在500 MW时,高温省煤器入口过冷度只有10℃左右,存在一定的安全隐患。解决的措施如下:低负荷时,逐渐开大#51高压加热器出口调门,降低#50高压加热器抽汽压力,在任何工况下,维持高温省煤器入口过热度不低于20℃,保证高温省煤器的安全运行。其四,#52列增加一台高压加热器后,对疏水调门的影响如表6-9所示。解决的措施如下:负荷降至500 MW时,根据疏水调门开度情况,适当降低#50高压加热器抽汽压力运行,保持疏水调门有一定的余量;定期对危急疏水调门进行试验,保证其能够可靠开启;由于#51列高压加热器抽汽量较技改前减少,因此今后同类型机组设计时,应考虑将#0高压加热器疏水切至#51列。

图6-6 #50高压加热器投运前后给水温度的变化曲线

图6-7 热二次风换热器投运前后热二次风温度变化曲线

表6-9 不同负荷下各高压加热器疏水调门开度变化表

经过系统改造及解决措施的实施,机组节能效果明显,运行稳定,各项经济指标均优于技改前。按照75%平均负荷计算,增加了一台高压加热器后,进入锅炉的给水温度平均提高15℃,仅此一项,每台机组供电煤耗下降约1.23 g/(kW·h)。按照铜山华润全年发电量120亿千瓦时计算,改造后每年可节约1.5万吨标煤,按照标煤单价500元/吨计算,全年节能收益约750万元。

6.2.2.3 真空系统

600 MW机组抽真空系统的高、低背压凝汽器通过双倍压改造,由原来两台真空泵增加为3台,补充3台入口联络门的控制逻辑(见图6-8)。表6-10为清电公司9号机组凝汽器在不同运行工况下的数据。

图6-8 凝汽器系统双倍压改造示意图

先后处理真空系统严密性差、热力系统疏水阀门内漏,消除由于密封性差引起低压缸1与低压缸2排汽室温差大而引发的机组振动问题,真空度由0.20 kPa/min降至0.15 kPa/min,提高机组的经济运行能力,长期试运行表明改造成效显著[16]

在机组负荷、循环冷却水温度相同的工况下,与修改前比较,真空度共提高2.0~3.0 kPa,供电煤耗共降低6~9 g/(kW·h)。

表6-10 清电公司9号机组凝汽器在不同运行工况下的数据

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