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预防省煤器泄漏的有效对策

时间:2023-06-24 理论教育 版权反馈
【摘要】:针对省煤器管泄漏原因,结合近年对锅炉进行大修时的现场经验,相应制定了预防泄漏对策,并在大修后的生产中加强了运行监控及维护管理。通过对导致省煤器管泄漏的各种因素的分析与对策的实施,杜绝了由于省煤器泄漏而导致的锅炉停炉现象,确保了锅炉安全运行,延长了设备使用期限,降低了检修费用;为节能降耗、稳产增效做出了贡献,保证了持续稳定的热动能源供应。

预防省煤器泄漏的有效对策

针对省煤器管泄漏原因,结合近年对锅炉进行大修时的现场经验,相应制定了预防泄漏对策,并在大修后的生产中加强了运行监控及维护管理。主要采取以下措施。

1)采用变频引风机。根据锅炉负荷调节风机转速,控制风机出力。进行燃烧调整及负荷调整,控制升降负荷的速度;应用反切技术,加装导流板,使喷射的二次风顺时针旋转的炉内火焰产生反向的制动作用;从而使炉膛出口的气流旋转强度减弱,减小了两侧的烟速差,减少了烟道中温度分布不均。

2)加强高炉、焦炉煤气的净化力度。对高炉煤气采用二次净化,以提高燃用煤气品质;减少燃烧生成的硫酸盐混入灰粉溶附于管壁表面,进而导致对管壁金属产生腐蚀。

3)采用低氧燃烧技术。适当减少过量空气系数(1.05~1.1);通过采取合理的配风及强化炉内的湍流混合,对其受热面的合理布置,可以减少烟气涡流造成的管束间的热偏差,以避开高烟温区和高壁温区同时出现和对易腐蚀区加匀热衬板防护。同时,加强停炉期间受热面人工清灰;减少积灰,可整体提高换热效率

4)针对省煤器的磨损及部分管束存在表面制造缺陷的问题,对省煤器易于磨损的迎风面管束、靠近炉膛的弯头部分、靠近后墙的管束实施了表面金属合金喷涂,改善了表面质量。同时,对易于磨损的弯头加装了防磨套,从而有效提高了省煤器的耐磨性能。采用低氧燃烧技术,也可减少烟气流量,从而降低烟气流速减少省煤器管的磨损。

5)通过大修把失效或接近失效的管子更换。在更换前对新管材进行检测、力学性能试验及金相分析,全面细致地检查管材外壁,应无划痕、裂纹及凹陷,保证管材质量。焊接中避免强行接口,采用专用工具卡好对接,点焊3点或4点,再去掉卡子进行焊接,以减少附加应力。(www.xing528.com)

6)效果。目前锅炉大都是采用四角切圆燃烧方式,燃烧稳定。但存在因设计结构原因而产生的烟温、烟速偏差,省煤器、过热器爆管事故频繁,经过认真分析原因、科学技术改造及采取检修换管和加强运行监控,可使省煤器运行状况已得到较大改善。某省煤器改造测定数据对比见表3-1。

3-1 某省煤器改造测定数据对比

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由表3-1可以看出,某省煤器的运行有了很大改善,尤其磨损及腐蚀有了较大减少。通过对导致省煤器管泄漏的各种因素的分析与对策的实施,杜绝了由于省煤器泄漏而导致的锅炉停炉现象,确保了锅炉安全运行,延长了设备使用期限,降低了检修费用;为节能降耗、稳产增效做出了贡献,保证了持续稳定的热动能源供应。

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