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球墨铸铁轮毂铸件消失模铸造质量控制技巧

时间:2023-06-24 理论教育 版权反馈
【摘要】:图6-8 轮毂铸件的浇注系统2.缺陷特征及措施该铸件的主要缺陷是黑色夹杂物。2)铁液化学成分中碳当量并未超标[经化验,w=3.75%,w=2.72%],同时夹杂物中还有残留镁,所以不可能是球化衰退和石墨漂浮。浇冒口模样是外购的,密度没有控制;同时黏结剂用量过多。实践表明,上述措施采取后,废品率由10%~15%下降到5%以下

球墨铸铁轮毂铸件消失模铸造质量控制技巧

1.铸件特征及工艺设计

铸件材质为QT450-10,铸件重量为11.5kg,为受力件,不允许有夹杂类缺陷。熔化工艺:中频炉熔炼,出炉铁液温度为1550℃,球化处理后铁液温度为1440℃,加硅-铁合金[w(Fe)∶w(Si)=75∶25]孕育剂进行二次孕育处理;浇注时再加质量分数为0.1%的孕育剂随流孕育。浇注系统设计:铁液由截面直径为φ40mm的直浇道、经截面为35mm×30mm的两个横浇道分别进入冒口,再经截面为40mm×12mm的内浇道进入铸件;每箱4件造型,每个冒口补缩两个铸件轮毂铸件的浇注系统如图6-8所示。

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图6-8 轮毂铸件的浇注系统

2.缺陷特征及措施

该铸件的主要缺陷是黑色夹杂物。其分布特征:从纵截面看,夹杂物靠近中心,分布深浅不一;从齿爪横截面看,夹杂物靠近上表面,有明显曲线状分界线。经电镜和能谱分析,夹杂物中的碳含量很高,而氧含量很低,同时还有镁存在。

缺陷形成的原因分析如下:

1)因为氧含量很低,所以不可能是氧化夹杂物。(www.xing528.com)

2)铁液化学成分中碳当量并未超标[经化验,w(C)=3.75%,w(Si)=2.72%],同时夹杂物中还有残留镁,所以不可能是球化衰退和石墨漂浮。

3)缺陷形成的原因应该是热解产物析出碳。经检查,模样的密度为22.8kg/m3,而且用的是进口共聚料[w(EPS)∶w(EPMMA)=25∶75],应该没有问题。浇冒口模样是外购的,密度没有控制;同时黏结剂用量过多。

克服缺陷的措施主要如下:

1)严格控制外购浇冒口模样密度在20kg/m3以下。

2)尽量减少黏结剂用量。

实践表明,上述措施采取后,废品率由10%~15%下降到5%以下

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