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停机一年后再次起动,压缩机无法制冷

时间:2023-06-24 理论教育 版权反馈
【摘要】:R-134a的毒性非常低,在空气中不可燃,安全类别为A1,是很安全的制冷剂。图5-12 检测压缩机起动电流3)再检查制冷系统,对高低压分别进行试压检漏,如图5-13所示。然后对整个制冷系统进行氮气冲洗,再抽真空,按规定充注制冷剂后,试机,冰箱制冷正常,故障排除。经检查发现冷冻室蒸发器后背上有三处漏点。

停机一年后再次起动,压缩机无法制冷

故障现象:该电冰箱停用一年后,再重新起动使用时,出风口无冷风送出,电冰箱不制冷。

故障检修:

1)首先检查压缩机,用万用表测压缩机运行绕组阻值为27Ω,起动绕组阻值为59.9Ω,电动机对地绝缘值为32MΩ,如图5-11所示。

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图5-10 焊接铜管的操作方法

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图5-11 检测压缩绕组

在管路对按时,应按制冷特殊要求用扩管器进行提前处理,然后同样用细砂布清除表层污物,露出光泽,再根据焊缝所处的环境位置,尽可能改变为最佳焊接角度,采取相对应的焊接方式进行操作。

R-134a的毒性非常低,在空气中不可燃,安全类别为A1,是很安全的制冷剂。

R-134a的化学稳定性很好,然而由于它的溶水性比R-22高,所以对制冷系统不利,即使有少量水分存在,在润滑油等的作用下,将会产生酸、二氧化碳或一氧化碳,将对金属产生腐蚀作用,或产生“镀铜”作用,所以R-134a对系统的干燥和清洁要求更高。

2)通电起动压缩机,用电流表测得起动电流为7.6A,如图5-12所示,运行电流为0.6A,说明电动机良好。

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图5-12 检测压缩机起动电流(www.xing528.com)

3)再检查制冷系统,对高低压分别进行试压检漏,如图5-13所示。

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图5-13 对高低压管检漏

检修经验:

修补清洗干净,然后用漏处清洗干净,然后用JC-311双管胶逐个进行粘补,然后充入0.7MPa氮气试压24h,其压力稳定不变,说明漏点已补好。再充填发泡剂,其具体的方法是:在充填前先用乙醇将制冷系统管路表面清洗干净,用一只容器将发泡A,B两种液体混合拌匀,温度达到40。C,迅速倒入需发泡部位,将挖开部分重新充填满即可。

4)在过滤器出口焊上一段毛细管。将管口焊接密封,在压缩机高压管相连的管口处焊入带压力表的三通阀,如图5-14所示。

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图5-14 为高低压焊入检修三通阀

5)毛细管与过滤器相连处用气焊密封,毛细管与压缩机低压管相连的管口处再焊装一只带压力表的三通阀(操作如图5-14所示),装好后,在高压端通入1.2MPa压力氮气,低压端通入0.8MPa压力氮气试压,保压12h后,观察高压压力未变动,而低压压力却降至0.3MPa,由此判断制冷系统低压部分有泄漏故障。

该冰箱系双门双温直冷式,冷凝器内藏,进行查漏补漏需破坏箱体,挖掉隔热层才能进行处理。首先将顶面板及上下门拆除,向前倒放箱体,后背向上,将点焊撬开,由上而下将背面钢板撕开一半以上,挖出发泡层,发现冷冻室蒸发器有很多腐蚀斑点。采用氮气试压检漏:用橡皮泥将怀疑点分别围成一凹面,由低压三通阀充入氮气使压力达0.8MPa,在橡皮凹坎内注入水,观察有无气泡溢出。经检查发现冷冻室蒸发器后背上有三处漏点。

维修措施:对箱背板整形,用胶水粘结于新的隔热层上。然后对整个制冷系统进行氮气冲洗,再抽真空,按规定充注制冷剂后,试机,冰箱制冷正常,故障排除。

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