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液压挖掘机OLSS控制系统故障排除方法

时间:2023-06-24 理论教育 版权反馈
【摘要】:挖掘机出现的故障有时是多方面的,以上仅是针对某一项故障而言的排除方法,在进行故障排除时应综合考虑。根据挖掘机液压转向系统的工作原理,可以断定此故障是液压转向系统容积效率和系统压力过低致使油路不畅引起的。而造成液压转向系统容积效率低的原因主要是内泄漏严重造成的。

液压挖掘机OLSS控制系统故障排除方法

日本日立EX系列和小松PC系列液压挖掘机均采用OLSS控制系统作为两主泵的变量控制系统。此两系列挖掘机是一种集成度较高的机电一体化产品,通过采用OLSS控制系统可使挖掘机获得较高的工作效率,又能减少安全阀在高压和低压溢流时的能量损失,从而达到节能的目的。OLSS控制系统的组成如图8-25所示,系统若出现问题,挖掘机会出现三种故障:①发动机负荷过大,表现为发动机转速下降过大或停止转动;②工作、行走、回转装置不能动或速度低;③系统液压油温度过高,液压泵噪声大。

下面以小松PC200-5型挖掘机为例,对上述三种故障的排除方法做一简单的介绍。

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图8-25 OLSS控制系统的组成

1.发动机转速下降过大或停止转动

首先应排除发动机本身的故障,使问题局限在主液压泵控制系统上。为了最大限度地利用发动机功率,该系列挖掘机采用恒功率控制系统,因而主液压泵具有自动调节输出动力的性能。当系统负载压力上升时,主液压泵输出流量减少;当负载压力下降时,主液压泵输出流量就增加,从而使系统压力p和流量q的乘积pq保持为常数(见图8-26),因此保证发动机总是在恒功率输出的最佳工况下工作。通过恒功率控制,发动机的功率几乎全部能被利用,较好地解决了发动机功率与液压泵的匹配问题,为液压系统实现高效节能奠定了基础。此恒功率控制功能是由转矩控制阀TVC来实现的。若该阀出现故障,将会使发动机超负荷运转。TVC阀的检查、调整过程如下:

测试条件:发动机处于高速空转;液压系统油温为45~55℃;先导压力正常;系统主安全阀溢流压力也正常。

操纵动臂操纵杆,分别将其置于空挡和满行程两种状态,然后测量TVC阀在此两种状态下的输出压力,看是否均在规定范围内,否则应对TVC阀进行调整:松开该阀上的锁紧螺母,转动调节螺钉(顺时针转动时压力升高,逆时针转动时压力降低),调节螺钉每转动一圈,压力调整量约为0.35MPa。调整后仍须再次重复上述检测步骤,直至输出压力正常为止。

2.工作、行走、回转装置不能动或速度过低

首先应排除主控制阀、先导压力系统、主安全阀等处的故障,这样故障原因就在NC阀和喷射压力传感器上了。NC阀和喷射压力传感器可使液压系统中的流量信号转变成压力信号,并影响主泵变量系统的工作。NC阀的输出压力只与压差(pt-pd)成反比,压差是在控制阀体上喷射压力传感器处形成的(见图8-25中的ptpd)。此压差可控制NC阀的输出压力pi的大小,即当挖掘机所有操纵杆均在空挡时,系统中的液压油经两主控制阀的中路油道全部流回液压油箱,这时喷射压力传感器处的压差(pt-pd)值最大,此压差作用于NC阀,使其输出的先导压力pi值最小,所以主液压泵旋转斜盘倾角最小,从而主液压泵的流量最小,因此系统中能量损失最小;相反,当操纵挖掘机上某一操纵杆时,(pt-pd)值变成最小,则pi值就最大,泵的排量也就达到最大,从而使挖掘机工作装置的工作速度也加快。当NC阀或喷射压力传感器出现故障使NC阀的输出压力pi值较小时,主液压泵旋转斜盘倾角也随之变得最小,导致系统中的流量不足,因此造成挖掘机工作、行走、回转装置不能动或速度过低。

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图8-26 恒功率特性曲线

当出现上述故障时,应对NC阀和喷射压力传感器进行检查和调整。首先对喷射压力传感器做检查和调整,其测试条件:系统液压油温度为45~55℃;解除油箱内压力(慢慢松开加油口);利用压力表适配器接好高压表(6MPa)和低压表(2.5MPa);让发动机高速空转。然后,利用挖掘机的工作装置将履带一侧支起,在履带自由转动的条件下测量作用于NC阀上的压差(pt-pd)值,当挖掘机操纵杆在空挡(履带不转动)位置时,此压差应为1.3~1.9MPa,当操纵杆在其行程末端位置时,其压差应为0.2MPa。如果压差不在此标准范围内,应进行调整:松开喷射压力传感器喷口卸载阀上的锁紧螺母,转动调节螺钉(顺时针转动螺钉时压力升高,逆时针转动时压力降低),此螺钉每转动一圈,压力调整量为1.66MPa。调整后,应再次检查此压差。待传感器的压差调整好后,再检查NC阀的输出压力pi值,若不符合要求,应对NC阀进行调整:松开NC阀上的锁紧螺母,转动调节螺钉(顺时针转动时压力升高,逆时针转动时压力降低),螺钉每转动一圈,压力调整量为0.43MPa。

3.液压系统油温高,液压泵噪声大

首先排除引起此类故障的原因:泵体磨损;液压油散热效果不良;主安全阀调整不当。这样,故障原因应出自截断阀CO了。微机控制作业的挖掘机,它一般在功率特性曲线的c段上工作(见图8-27)。

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图8-27 功率特性曲线

当压力上升至p2后,流量就按直线b变化。由图8-27中可知,功率减少了近似一个三角形的面积,如同被切除了一部分,故称直线b为CO(CUT-OFF)直线。当液压系统工作压力达到安全阀的设定压力时,CO阀的pco1值(见图8-25)就变小,主液压泵的流量也就减少。这样,就可减小主安全阀溢流时引起的功率损失,从而减小挖掘机超载时因溢流过多引起系统发热的不良后果,以及降低系统的温升和液压泵的噪声。CO阀的调整方法如下:

测试条件:液压系统油温为45~55℃;压力表(6MPa)已接好;发动机处于高速空转状态。然后操纵挖掘机的操纵杆,使动臂(下降除外)、斗杆或铲斗三者中任一部件处于卸载状态,此时测量CO阀的输出油压应不大于0.55MPa。如果CO阀的限定压力偏高,致使液压系统主安全阀出现溢流时液压泵的排量并未减少,此状况下应对NC阀做调整:松开NC阀上的锁紧螺母,调节其上的调节螺钉(顺时针转动为压力提高,逆时针转动为压力降低)。若调整后油压仍不下降,则是CO阀损坏了。

由以上分析可知,OLSS控制系统的工作程序是由先导压力通过TVC阀→CO阀→NC阀(由喷射压力传感器控制)→伺服阀,从而控制变量柱塞泵斜盘的倾角,即控制液压泵的流量和压力。

挖掘机出现的故障有时是多方面的,以上仅是针对某一项故障而言的排除方法,在进行故障排除时应综合考虑。例如,某一台日立EX270型挖掘机在施工中出现发动机功率严重不足的故障,表现为发动机空转时一切正常,但稍带负荷时发动机就严重冒黑烟甚至熄火。由于维修人员在对存在问题判断不准确的情况下就维修发动机,结果故障依然存在。于是又更换了两台主液压泵,但问题仍没有解决。最后,在查对了有关技术资料后,对先导压力、TVC阀的输出压力pic、CO阀的输出压力pco、nC阀的输出压力pi进行了测量,才发现是压力值严重超出了其规定数值,在排除了NC阀本身故障后,断定问题出在喷射压力传感器上。经检查发现,引起此故障的原因是过滤器(由于喷射传感器的喷嘴口较小,为防止其堵塞而特设的)堵塞,清洗后故障排除。

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