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排气量未达设计要求,如何解决?

时间:2023-06-25 理论教育 版权反馈
【摘要】:可以根据现场情况,更换气阀。原因7:气阀卸荷器故障。当卸荷器的拨叉与阀片有微小的接触时,就会造成排量降低,图1-55为卸荷器的实物图片。

排气量未达设计要求,如何解决?

原因1:气阀泄漏,特别是低压级气阀的泄漏。

处理方法:检查气阀,特别是低压级气阀,一般可以用测量气阀表面温度的方法,当气阀表面温度超出正常运行的温度时,说明该气阀出现了故障,通过这个方法,可以具体判断哪个气阀出现了故障,也可以通过听声音的方法判断。可以根据现场情况,更换气阀。

原因2:填料泄漏。

处理方法:填料泄漏时,比较直观,可以通过肉眼看到或仪器检测到,当影响到排量时,必须更换填料。现在的压缩机设计,填料泄漏量,设有流量表,可以通过流量表来确认泄漏量。

原因3:活塞环磨损。

处理方法:活塞环磨损以后,不能实现自紧密封,造成气体泄漏。对于多级压缩机来讲,可以根据出口压力,来判断是哪一级活塞出现了故障,并更换活塞环。

原因4:气缸套磨损。

处理方法:当气缸套出现磨损时,与活塞环的磨损道理一样。如果更换活塞环以后,短时间内再次出现排量下降,就要考虑是气缸套的问题,如果缸套磨损,内径变大,表面出现沟痕,对活塞环的磨损是非常迅速的,要更换新气缸套。冷却水夹套与气缸套之间采用O形环密封,用于密封冷却水,由于配合较紧,且使用时间长,夹套内会出现锈蚀。拆卸的方法是,用气焊在水夹套外侧加热,加热到120℃,然后轻轻地顶出缸套。注意:千万不能用千斤顶直接加力顶缸套,那样会损坏水夹套,有效的办法就是加热气缸套后拆卸。

原因5:气缸余隙容积过大。(www.xing528.com)

处理方法:当气缸余隙容积过大时,会出现效率降低,排量降低,这种情况多出现在检修完以后的运行,需要重新调节死点间隙。缸头垫片如果比较厚,可以换成薄的垫片。由于气缸内的余隙容积是不可避免的,当压力比越大,排出的压力越高时,残留的气体膨胀后所占的容积也越大,使得吸入气体流量减小,效率随之降低。

原因6:进口气体温度过高或阻力大。

处理方法:测量压缩机入口温度,查看进口气阀的开度;检查入口管线上阀门的阀芯,是否有脱落的情况。检查入口过滤网,如果堵塞,也会造成阻力增大,要及时切换过滤网。

原因7:气阀卸荷器故障。

处理方法:当气阀的卸荷器出现问题时,造成气阀处于常开的状态,与阀片的损坏道理一样,要检查卸荷器的位置,使其处于正常位置。当卸荷器的拨叉与阀片有微小的接触时,就会造成排量降低,图1-55为卸荷器的实物图片。

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图1-55 卸荷器

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