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现场检查和试验的情况分析

时间:2023-06-26 理论教育 版权反馈
【摘要】:事故后,二次、检修、化学、高压专业工作人员现场开展了全面检查及诊断试验工作。2.现场检查情况检修人员到现场发现事故主变外观无异常,本体瓦斯继电器内部无气体,主变各处均无放电及渗漏油痕迹且油位正常,现场传动调试瓦斯信号正确。该有载分接开关的正常选择及切换顺序为12±1圈选分、24±1圈选合、27—28圈切换、33圈到位。

现场检查和试验的情况分析

该事故变压器型号为SFZ10-50000/110,额定容量为50MV·A。事故后,二次、检修、化学、高压专业工作人员现场开展了全面检查及诊断试验工作。

1.保护及录波情况

结合非电量保护装置、监控后台、故障录波器等装置报告,得到事故信息:1号主变压器动作跳闸前,保护装置未见启动,且其余所有保护均未动作,保护电压未见明显降低,故排除1号主变压器外部故障的可能,结合本体重瓦斯跳闸,可判定其内部存在故障。

2.现场检查情况

检修人员到现场发现事故主变外观无异常,本体瓦斯继电器内部无气体,主变各处均无放电及渗漏油痕迹且油位正常,现场传动调试瓦斯信号正确。检查有载挡位,发现其停在5、6挡之间,而监控后台信息显示,事故前一晚21:45主变从7挡调至6挡,事故当天早上1号主变跳闸时正在从6挡调至5挡。检修人员现场通过手动调挡方式检查挡位圈数,从6挡往5挡方向进行调挡,发现机构传动轴转过11圈后分接开关选合,再转动7圈指示盘刻度指示5挡到位。该有载分接开关的正常选择及切换顺序为12±1圈选分、24±1圈选合、27—28圈切换、33圈到位。由此分析选择开关在选分刚刚结束时因失去操作电源而停止,此时选择开关圈数如图1-2所示。

图1-2 有载分接开关正常切换与本次事故异常切换示意图

3.油色谱试验分析

分析事故变压器油中溶解的故障特征气体的体积分数,如氢气(H2)、乙炔(C2H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)等,是判断变压器绝缘缺陷最有效的方法之一。对本事故变压器中部(靠油枕侧)及下部(靠有载侧)两个取样口进行取样,油色谱试验结果如表1-1所示。

表1-1 事故变压器油色谱分析数据

由表1-1可以看出,下部油样特征气体含量远大于中部油样特征气体含量。而根据《变压器油中溶解气体分析和判断导则》(GB/T7252—2001)规定,运行中的110kV电压等级变压器油化试验结果中总烃、乙炔和氢气体积分数分别不得超过150μL/L、5μL/L和150μL/L。对照表1-1数据可知事故变压器下部油样此3种气体体积分数含量超注意值,三比值编码为102,初步判断存在放电故障,且放电位置位于事故变压器下部。

4.电气试验分析(www.xing528.com)

事故后,电气试验人员现场展开高压诊断试验,事故变压器短路阻抗、绕组变形、主体绝缘、低电压空载试验结果均在合格范围之内,在此不予赘述,而高压侧绕组直流电阻数据超标,结果如表1-2所示。

表1-2 事故变压器绕组直流电阻试验结果

《输变电设备状态检修试验规程》(DL/T393—2010)规定,1.6MV·A以上变压器,各相绕组电阻相间互差不大于2%(警示值);无中性点引出的绕组,线间互差不大于1%(注意值)。而由表1-2可以看出:

(1)在单数挡时,相差均在1%以下,试验结果合格;

(2)在双数挡时,C相直阻比A、B相结果高100mΩ以上,相差均在20%以上,试验结果不合格。

同时,在直阻试验过程中,手动操作换挡时发现切换开关不动作,结果如表1-3所示,怀疑可能是由于有载分接开关中切换开关单/双切换存在问题。

表1-3 切换开关切换时间及动作顺序

备注:“不动作”指切换开关没有动作时“啪”的一声响。

5.初步判断结论

根据上述分析过程,初步判断该变压器事故系有载分接开关异常导致,且故障位于有载分接开关的切换机构部分,从而使得导电回路双数挡直阻异常,且有载分接开关内部存在拉弧放电,使得油样特征气体含量远超标准规定数值,设备已无法安全可靠运行,故障具体情况和原因分析需将分接开关吊芯检查,而判断变压器本体内部存在故障与否,需开展吊罩检查。

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