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驱动电路故障检修实例与方法

时间:2023-06-27 理论教育 版权反馈
【摘要】:从外观检查驱动电源和驱动IC电路,未见异常。但根据检修经验,当IGBT损坏时,驱动电路或供电电源往往也因引入强电压冲击,而同时损坏。2)解除逆变电路的供电后,为电源/驱动板引入DC500V电源,开关电源工作以后,测6路驱动电路的供电电源电压,均正常。6)修复好驱动电路以后,代换一体化功率模块。

驱动电路故障检修实例与方法

【故障实例1】 一台KV1900型11kW变频器送修,拆机前先测量U、V、W输出端子与P+、P-直流电压端子间的正、反向电阻值,测W、V端与+端子之间的电阻值(或正向电压降)变为极大,判断一体化模块内部的IGBT已有损坏。从外观检查驱动电源和驱动IC电路,未见异常。但根据检修经验,当IGBT损坏时,驱动电路或供电电源往往也因引入强电压冲击,而同时损坏。

更换一体化功率模块之前,继续检测相关驱动电路,发现U12驱动IC及R63、R57均已断路损坏,D22、D23两只7.5V稳压管已短路。

1)将损坏元器件全部拆除,清理焊盘,做好换件准备。

2)解除逆变电路的供电后,为电源/驱动板引入DC500V电源,开关电源工作以后,测6路驱动电路的供电电源电压,均正常。

3)测U6等驱动IC的各脚静态电压,都正常。

4)从操作显示面板调出控制参数,将起动、停止与频率设置暂时修改为面板控制,先设置一个较低的运行频率,如3~5Hz,然后按RUN键,使MCU主板向驱动电路输出脉冲信号。检测U8的输入端2、3脚,已正常输入脉冲信号电压,但脉冲信号输出端6脚电压仍为-7.5V,判断U8驱动IC损坏。(www.xing528.com)

5)驱动IC的型号为A3120,一时之间购不到原型号器件,可用常备有的TLP250、引脚功能和大部分工作参数完全相同,用TLP250代换已损坏U8。上电试机,则其工作状态正常。

6)修复好驱动电路以后,代换一体化功率模块。

7)在逆变供电的正端串入两只40W/220V灯泡,将电源/驱动板与主电路进行正常的连接,上电试机,测U、V、W输出三相电压平衡,说明变频器的故障已经修复。

8)撤去灯泡,恢复主电路原供电,装机。上电试机,变频器工作正常。交付用户。

【故障实例2】 一台故障变频器送修,上电检测U、V、W输出电压不平衡。将逆变电路的供电解除后,上电检修驱动U10的脉冲信号输入脚,起动变频器后,2、3脚电压值仅为0.1V,检测U13输入侧(内部发光二极管)的正、反向电阻值正常,说明输入到U10的脉冲信号电压偏低,系前级电路故障所致;检查前级脉冲电路U13的1、2脚输入、输出电压都正常。停电检测R50的电阻值(正常时为0Ω)为数千欧姆,判断该电路已经断路,将R50焊盘两端用焊锡搭焊短路,上电后测U10的工作状态正常,故障排除。

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