首页 理论教育 如何解决Z轴尺寸偏差问题?

如何解决Z轴尺寸偏差问题?

时间:2023-06-27 理论教育 版权反馈
【摘要】:但是每次按照程序加工时,Z轴方向的实际尺寸与设置的数值总是相差5mm左右,实际参考点位置与CRT显示值也相差5mm左右。打滑后估计要转大半圈才能找到“一转”信号。这样参考点尺寸位置就发生了偏移,约有半个螺距的差别了。发现相差的数值有时小于5mm,有时大于5mm,说明这种误差是完全可以调节的。3)调节几次后,差值消除,位置尺寸恢复正常。

如何解决Z轴尺寸偏差问题?

机床型号:S3—241型数控车床。

数控系统:FANUC 0TD。

故障现象:机床可以加工,CRT显示参考点位置值正常。但是每次按照程序加工时,Z轴方向的实际尺寸与设置的数值总是相差5mm左右,实际参考点位置与CRT显示值也相差5mm左右。

提示:5mm是一个较大的误差,刀具补偿不能消除它,一定存在不正常的因素,应进行认真的排查。

检查分析:

1)经调查,前一天加工时,因Z轴的防护挡板损坏,中间部位翘起,丝杠转不动而进行过维修,开机后就出现了此故障。

2)检查Z轴的撞块、减速开关等,都在正常状态。(www.xing528.com)

3)分析认为,丝杠的螺距是8mm,相差的数值在半圈左右。机床返回参考点时,在减速开关动作后,开始寻找编码器栅格的“一转”PC信号。在丝杠正常的情况下,转小半圈时就找到了“一转”信号。而在丝杠转不动的情况下,很可能造成联轴器打滑。打滑后估计要转大半圈才能找到“一转”信号。这样参考点尺寸位置就发生了偏移,约有半个螺距(5mm左右)的差别了。

故障处理:按以下步骤进行:

1)松开Z轴联轴器转动电机轴半圈(丝杠轴不动),再连接丝杠轴,试返回参考点。发现相差的数值有时小于5mm,有时大于5mm,说明这种误差是完全可以调节的。

2)再松开联轴器,转动电动机轴1/4圈后重试,差值逐渐缩小。

3)调节几次后,差值消除,位置尺寸恢复正常。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

我要反馈