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如何处理加工中的 #414 报警?

时间:2023-06-27 理论教育 版权反馈
【摘要】:故障现象:机床在进行加工时,CRT上突然显示#414报警,加工自动停止。观察α系列伺服驱动器,显示#8报警,提示X轴存在过电流故障。5)检查伺服驱动器内部的晶体管模块,用万用表测得电源输入端的电阻只有6Ω,远远低于正常值,经检查确认晶体管模块中的整流器已经被击穿。另有一台使用FANUC 0i系统的数控车床,X轴刚一开始移动,CRT显示#414伺服报警。更换逆变模块后,故障不再出现。

如何处理加工中的 #414 报警?

故障机床:数控斜身机床。

数控系统FANUC 0M。

故障现象:机床在进行加工时,CRT上突然显示#414报警,加工自动停止。

提示:同例264。

检查分析:

1)这台机床采用的是FANUC α系列数字伺服驱动系统。观察α系列伺服驱动器,显示#8报警,提示X轴存在过电流故障。

2)启用机床的自诊断功能,检查诊断参数DGNNo.720(当Y轴、Z轴、第四轴出现报警时,应分别检查诊断参数No.721、No.722、No.723),发现其第4位HCAL为“1”,提示“异常电流警示信号发生”,进一步说明报警原因是X轴过电流。(www.xing528.com)

3)在FANUC α数字伺服系统中,X轴产生过电流报警的常见原因是伺服电动机绕组内部短路、伺服驱动器内部的晶体管模块损坏、伺服驱动器的主控板损坏,等。

4)检查伺服电动机,三相绕组的电阻值都在正常范围,绝缘电阻也高达几十兆欧,说明伺服电动机是正常的。

5)检查伺服驱动器内部的晶体管模块,用万用表测得电源输入端的电阻只有6Ω,远远低于正常值,经检查确认晶体管模块中的整流器已经被击穿。

故障处理:更换晶体管模块后,机床恢复正常工作。

另有一台使用FANUC 0i系统的数控车床,X轴刚一开始移动,CRT显示#414伺服报警。用万用表检查伺服驱动器中的逆变模块(IBM),发现U、V、W输出端子对直流电源正、负极的绝缘电阻为0,说明逆变模块已经短路。更换逆变模块后,故障不再出现。

注意:FANUC数控系统使用比较广泛,具有很多的优越性,操作、编程、对刀、查找故障都比较方便。系统配备了PMC梯形图的动态显示功能,以及强大的诊断功能,可以自我诊断机床参数DGN上的信息,迅速地判断故障的类型,分析故障的原因并查找出具体的故障点,及时地修复机床。

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