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5种报警突然出现- 优化加工例481

时间:2023-06-27 理论教育 版权反馈
【摘要】:当连接第四条支路时,故障再次出现。进一步检查发现,液压压力开关PR5安装在液压泵内部,与液压泵连为一体。当液压泵不工作时,PR5没有接地现象。当液压泵运转时,由于泵的振动,造成PR5的触点碰壳接地,所以形成一种动态接地故障。

5种报警突然出现- 优化加工例481

机床型号:VP2012型加工中心。

数控系统:FANUC 16。

故障现象:机床在加工模具时,突然停止运转。CRT上同时出现#506、#507、#1001、#1010和#1032五种报警,分别提示“X、Y、Z轴正向硬超程”、“X、Y、Z轴负向硬超程”、“液压压力不足”、“紧急停止”和“刀套不在水平状态”。

提示:数控机床中,同时出现多种报警,一般是公共部分出了问题,通常是电源模块或I/O模块。

检查分析:

1)检查电源部分。交流220V、380V电源电压都正常,24V直流电源分为四路。先查CRT/MDI这一路,24V正常。再查外部信号电路的24V电源,电压为0V。查看其熔丝FU4,已经熔断了。

2)更换一个新熔管,可以正常工作,但是十几分钟后,故障又重复出现,FU4再次熔断。(www.xing528.com)

3)将电流表串入FU4所在的电路中,测得正常工作时的电流是0.6A,远远小于FU4的额定电流5A。但是十几分钟后,电流突然跳跃上升,使FU4又一次熔断,说明这个电路中有短路故障。

4)这一路的直流负载又有四条支路,将它们全部断开后,连接一条支路,通电试验20min,如果正常,再连接第二条支路。当连接第四条支路时,故障再次出现。

5)在故障支路上,有脚踏开关、液压压力开关等元件。检查脚踏开关正常,液压压力开关也没有问题。故障是在开机十几分钟后出现的,而润滑油泵是间歇工作制,停止15min后,再运转20s,这个时间正好与出现故障的时间相吻合。再次通电试验果然如此:当液压泵不工作时,机床是正常的;液压泵一起动,FU4就熔断。

6)液压马达的电源是交流220V,与FU4电路没有关联,为什么FU4会熔断呢?进一步检查发现,液压压力开关PR5安装在液压泵内部,与液压泵连为一体。当液压泵不工作时,PR5没有接地现象。当液压泵运转时,由于泵的振动,造成PR5的触点碰壳接地,所以形成一种动态接地故障。

故障处理:更换PR5。原压力开关是台湾产品,不易购买,于是用其他型号的压力开关代替。由于不便更换,在液压泵的出油口再加装一个三通管接头,将它连接到润滑管路和压力开关上。

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