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汽包满水:原因和应对措施分析

时间:2023-06-30 理论教育 版权反馈
【摘要】:严重时水位计上已反映不出汽包水位的实际数值,实际水位数值超过水位计的量程,且高水位引起MFT 动作。采取以上措施后仍不见汽包水位下降,应汇报值长,通知汽机紧急停机。10min后,汽包高水位报警,打开给水系统画面发现给水流量比蒸汽流量要大50t/h左右,值班员发现给水泵调节机构卡住,造成水位自动失灵。事故的原因主要是负荷变化时运行人员没有对水位加强监视,水位自动失灵,造成锅炉汽包水位过高,引起锅炉MFT 动作。

汽包满水:原因和应对措施分析

【现象】

(1)汽包就地水位计、电接点水位计高水位报警。严重时水位计上已反映不出汽包水位的实际数值,实际水位数值超过水位计的量程,且高水位引起MFT 动作。

(2)给水流量不正常地大于蒸汽流量。

(3)蒸汽含盐量增大,严重满水时过热蒸汽带水,温度急剧下降,蒸汽管道发生水冲击,法兰不严密处向外冒汽。

【原因分析】

(1)值班人员疏忽大意,监视水位不严长时间没有调整或误操作。

(2)给水自动调节失灵值班员没有发现,给水调整门、给水泵调节机构故障。

(3)水位、给水流量、蒸汽流量指示不正确,值班人员没能及时分析,造成误判断。

(4)锅炉负荷大幅度变动,汽包水位调整不及时。

(5)启动给水泵后未及时调整,切换给水管路时操作不当。

(6)旁路切换成主路时给水压力和汽包压力相差太大,操作不当。

【处理及预防措施】

(1)对照汽水流量,核对水位计指示是否正确。(www.xing528.com)

(2)若给水压力正常,则应核对就地水位计,判断水位计是否正确。

(3)如果是给水自动失灵,则应立即解除给水自动,手动调节减少给水量。

(4)若水位仍不下降,事故放水阀不能自动打开时应手动打开。

(5)根据汽温下降情况,关闭减温水,当汽温降到480℃以下时,开启向空排汽门,通知汽机开启蒸汽管疏水阀

(6)如水位上升达到动作规定值时应紧急停炉,全开事故放水阀,解列减温器。因为锅炉严重满水时,汽包内的清洗装置已被淹没,失去汽水分离作用,造成蒸汽大量带水,蒸汽含盐量增高,蒸汽品质恶化;若带水的蒸汽进入汽轮机会使汽轮机叶片承受很大的冲击,严重时可造成汽轮机叶片折断,所以应紧急停炉。

(7)查明满水原因并经处理水位正常后,请示停炉后锅炉重新点火。采取以上措施后仍不见汽包水位下降,应汇报值长,通知汽机紧急停机。

【事故案例1】

某厂135MW 循环流化床机组带130MW 负荷正常运行,班中接到当值值长的命令,准备把负荷降至100MW 以下,当时给水泵勺管投水位自动运行。由于值长要求减负荷的速度比较快,值班员把主要精力放在给煤量和风量的调整上,忽视了对水位的监视。10min后,汽包高水位报警,打开给水系统画面发现给水流量比蒸汽流量要大50t/h左右,值班员发现给水泵调节机构卡住,造成水位自动失灵。锅炉MFT 保护动作停炉。值班员立即把水位自动改为手动调节,将水位调整至正常后,进行热态启动。事故的原因主要是负荷变化时运行人员没有对水位加强监视,水位自动失灵,造成锅炉汽包水位过高,引起锅炉MFT 动作。

这个事故说明在燃烧工况发生变化时,一定不能忽视对水位的监视。

【事故案例2】

某厂机组在冷态启动过程中,由于发电机并列前蒸发量较小,锅炉用水量很小,所以用给水旁路给水。当机组并列后,锅炉逐渐加负荷,给水量逐渐增加(当时水位比较高,在+50mm 左右),此时锅炉值班员准备由旁路切换为主路给水,由于没有及时调整给水泵的出力,给水压力与汽包压力相差很大,在打开主路阀门时,由单一旁路进水变成主路旁路双路进水,给水流量急剧增加,造成了汽包水位高MFT 动作。

事后分析得出结论:在给水旁路和主路切换时,一定要仔细,调节幅度不宜过大,同时要注意给水压力和汽包压力不要相差太大。

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