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循环水泵填料密封技术改造及选用方法优化

时间:2026-01-23 理论教育 小龙哥 版权反馈
【摘要】:3.经济性分析因CMS2000密封轴功率损耗较小,年节省电耗1万多元。

公司热电厂1号循环水泵型号为32SH-19A,功率58kW,流量5000m3/h,扬程26m,转速740r/min,工作介质为循环水(常温清水)。该泵担负着全厂机组凝汽器循环冷却水的输送任务,停泵会直接影响机组凝汽器的真空。该泵自投运以来一直存在轴填料密封的泄漏问题。原设计填料密封是一种冷却水外泄密封,冷却水泄漏增大及填料压紧力增大使泵能耗增加。更重要的是,当泄漏量增大时,因设计不足水流易冲进泵的轴瓦箱体内,导致润滑油迅速乳化失效,多次出现烧坏轴瓦现象,有时两到三个月即需要将泵解体更换填料,因此对1号循环水泵进行了轴封改造。原密封结构为编织石棉填料密封,同时采用泵出口自冷却辅助密封。

1.旧密封的机理及存在问题

循环水泵出厂时采用填料密封的机理是在泵轴的密封室里装入填料。填料与轴套之间,以及填料与填料室内壁接触面之间有一个环状微小间隙,填料在填料室内由于受轴向预紧力作用而变形,使每个填料圈产生大小不等的径向压力从而填充环状间隙。由沿程阻力阻止介质泄漏。

编织石棉填料及后来采用的碳纤维编织填料弹力较差,对轴套不规则磨损严重,因此很短时间内即会发生较大泄漏。调整填料预紧力后轴套磨损很快进一步加剧,必须更换填料及轴套;同时填料对轴套径向压力过大时,填料与轴套摩擦力增加,功率损耗随之增大,达到轴功率的10%~15%;泄漏大时水流冲进轴瓦箱体内,发生烧坏轴瓦现象。而更换水封环里侧三圈填料及轴套时要解体水泵,工作量极大。

2.改造后新密封的结构与适用性

(1)结构与机理 1号循环水泵的改造,在现有密封室内拆除了原有填料、水封环及辅助密封自冷却水管。密封腔内、外两端各加了两圈弹性较好、摩擦系数小的芳纶碳纤维编织填料,以保证整体填料的轴向弹性恢复力;中间加入了CMS2000型层状剪切式填料,原密封腔冷却水接头处用手动压力泵注满层状剪切式填料,适当调整预紧力。

CMS2000型填料密封的机理;填满密封室内空隙,且与轴接触的这部分会粘住轴套的外表面。其线性纤维与轴或轴套一起旋转,形成一转动的填料层。当粘在填料室内壁的填料静止不动时,转动层与不动层之间有一摩擦层。摩擦层填料因有石墨和短纤维,之间形成轻微摩擦,而且近似于迷宫密封,阻止介质向外泄漏,其密封结构如图3-30所示。

图示(https://www.xing528.com)

图3-30 密封结构

(2)适用性 当停泵时,泵轴静止不动,与介质接触的内圈填料在液体压力的作用下,压缩CMS2000填料,由于填料自身的塑性及黏性将摩擦层的迷宫间隙堵住,阻止介质向外泄漏。CMS2000填料密封在摩擦层中以石墨作为润滑剂,故消耗轴功率仅为2%~3%。层状剪式密封填料是依据介质特性、介质温度及密封处轴或轴套表面的线速度来选用的。以32SH-19A泵为例,其密封处轴套表面线速度为

图示

CMS2000型填料适用于填料线速度小于等于8m/s的情况。

3.经济性分析

因CMS2000密封轴功率损耗较小,年节省电耗1万多元。3年内只需加注约1/3新填料,且泵不用解体,大大减少了检修工作量及材料消耗,平均每年可节约人工及备用材料费(含轴瓦)约0.4万元;且循环水泵安稳运行,对机组发电产生的间接效益很大。

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