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气动给水泵油中进水问题的分析处理

时间:2023-07-01 理论教育 版权反馈
【摘要】:采取上述措施后,在气泵起动前后和运行中,对气泵润滑油的油样化验,油中含水量得到有效控制,解决了气动给水泵组的油中进水问题。气动给水泵在试运行过程投入正常运转,保证了机组试运行的安全顺利进行。

气动给水泵油中进水问题的分析处理

1.设备概况

某电厂3号机组(300MW)给水系统配备了一台50%电动给水泵和一台100%气动给水泵。气动泵为水平、离心、多级简体式,泵的技术参数如下;

型号;FK4E39;级数;4级;流量;1014m3/h;扬程;2212m;效率;84.5%;转速;5265r/min。

该泵的密封方式采用迷宫密封,加工成反螺旋的固定衬套注射密封水的卸荷密封。密封水注射到密封室内,在卸荷环有管路连到前置泵进口,只要密封水压力高于前置泵入口压力,就可保证泵运行时泵水不会泄漏出来。还有一路密封水经U形管水封凝汽器,当电动机处于静止状态时,凝结密封水压力略高于泵进口压力,也保证泵水不会泄漏出来。

气泵密封水系统如图3-36所示。

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图3-36 气泵密封水系统

2.油中进水原因的分析

该泵在机组试运行期间,由于系统设备和运行调整等原因,小汽轮机润滑油系统多次发生进水现象,严重恶化油质,给小汽轮机和给水泵的安全运行带来严重威胁,制约着3号机组的整套试运进程。试运行过程中,成立气泵油中进水问题专题组,对油中进水的原因进行了认真的分析研究。气泵油中进水主要发生在机组起动初期和气泵停运过程。进水有两种情况;①气泵密封水的回水不畅,造成密封水进入油中;②密封水压力低,密封不住泵内热水。

密封水进入油中的原因分析如下,气泵密封水的压力要求略高于前置泵入口压力,差压应保持在0.05MPa到0.1MPa之间,气泵密封水来自凝水系统。在机组运行初期,凝水系统的流量较小且不稳定,为保护凝泵的安全运行,当凝水流量小于203t时,凝水系统的再循环门打开,且该门的设计是全开、全关两种状态,当该门开关时会造成凝水压力大幅波动。从记录的凝水系统压力曲线可发现,凝水压力瞬间变化可达1MPa,气泵密封水的自动调门调整跟不上,对气泵密封水的压力变化影响较大。在泵密封水的压力高时,密封水克服U形管水封的阻力而进入到凝汽器中一路不畅,造成密封室内满水,密封水溢出进入润滑油系统,造成油中进入密封水。(www.xing528.com)

同理,泵内热水进入油中的原因是,当泵密封水的压力低于泵进口压力时,密封不住泵内热水,造成热水汽沿轴径进入油中。

3.油中进水问题的处理

针对上述原因,在密封水回凝汽器管路上增加排地沟回水支路,见图3-36。在机组起动初期,凝水系统稳定前打开该路回水,保证回水通畅,解决密封水进入油中的问题。同时,针对机组起动初期,其凝水系统压力不稳定的情况,为防止泵内热水汽进入油中,根据该泵的运行特点,其迷宫气封为反向螺旋槽,在泵组运行后,可提高其密封效果。在试运行过程制订了以下运行防范措施。

1)气泵投入运行前不进行暖泵,在准备开启气泵前进行投密封水、注水、起动气泵。先注水,再投入密封水,防止泵水进入油中。

2)气泵注水前,检查关闭气泵密封水至水封隔离门,开启密封水至地沟门。

3)气泵运转正常后,机组真空正常,将密封水切至水封门。

4)停泵后,将密封水切至排地沟一路。

5)停泵期间,关闭最小流量阀,以防倒汽。

采取上述措施后,在气泵起动前后和运行中,对气泵润滑油的油样化验,油中含水量得到有效控制,解决了气动给水泵组的油中进水问题。气动给水泵在试运行过程投入正常运转,保证了机组试运行的安全顺利进行。

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