首页 理论教育 SEW三合一减速机拆卸工艺及密封形式的改进方法

SEW三合一减速机拆卸工艺及密封形式的改进方法

时间:2023-07-01 理论教育 版权反馈
【摘要】:无法拆下减速机就不能更换油封。为此,对该减速机的拆卸工艺和密封形式进行了改进。图6-21 新的拆卸工艺图6-22 加装密封防尘盖板的输出轴两端3.改进效果改进后的SEW三合一减速箱密封良好,能够适应散货码头的恶劣环境,改进后未出现漏油问题,且能够轻松地拆卸,方便维修。SWE三合一减速机出现严重漏油及拆卸困难问题,与特殊的工作环境和装船机行走驱动机构设计的缺陷有关。

SEW三合一减速机拆卸工艺及密封形式的改进方法

某1250t/h装船机行走机构为电动机减速机制动器三合一的驱动形式,采用SWE公司的KA97单键空心轴减速机。装船机自投入使用以来,所有行走减速机均出现过输出轴两端严重漏油的问题,需更换骨架油封,但是该减速机难以拆下。无法拆下减速机就不能更换油封。为此,对该减速机的拆卸工艺和密封形式进行了改进。

1.存在的问题及原因分析

(1)减速机输出轴两端漏油严重 以矿粉、煤炭等散货作业为主,工作环境恶劣、粉尘多。减速机输出轴两端的骨架油封裸露在外,粉尘堆积导致油封易磨损失效,造成减速机漏油严重。

(2)减速机拆卸困难

1)减速机拆卸阻力大。由于减速机采用的是单键空心轴,且配合长度达300mm,平键长250mm,矿粉、煤炭等粉尘进入到空心轴内,造成减速机拆卸阻力很大。

2)装配设计未考虑拆装工艺。虽然SEW公司提供了该减速机的专用拆装工具,但是装船机在行走轮轴与减速机装配设计上未考虑拆装工艺,导致拆装工具无法使用。

(3)由于减速机与行走轮间的间隙较小,千斤顶只能在外侧顶压行走轮轴,内侧由于减速机空心轴的外径小于行走轮轴套的内径,压床顶压不到空心轴,空心轴不受力,减速机无法拆下。如直接顶压减速机壳体则容易导致其碎裂。

2.改进方案

(1)拆装工艺改进将原单一轴套改为两只分体式轴套,在其外侧加工出台阶(图6-20),利用自制压床顶压带台阶的轴套,直接使减速机空心轴受力,将行走轮顶出(图6-21),从而解决了减速机拆卸难题,同时避免了减速机壳体碎裂的风险。

978-7-111-48763-0-Chapter06-31.jpg

图6-20 改进后的轴套(www.xing528.com)

第一次拆卸采用如下方法:先拆除行走轮盖板螺钉,然后在行走轮轴套上焊接两个厚度为22mm的对接半圆环,自制小型压床,使用200t液压千斤顶顶压行走轮轴,将行走轮顶出。

(2)密封防尘改进 在输出轴两端加装密封防尘盖板(图6-22),并利用SEW减速机壳体上预留的螺纹孔进行紧固。盖板内加注锂基脂进行辅助密封,内侧盖板上设置油道,定期向内侧盖板内加注锂基脂,这样既可避免粉尘进入空心轴内,又可避免骨架油封接触粉尘造成频繁损坏,大大提高了骨架油封的寿命,解决了SEW减速机漏油的问题,同时避免了灰尘进入空心轴,减速箱拆卸更加轻松。

978-7-111-48763-0-Chapter06-32.jpg

图6-21 新的拆卸工艺

978-7-111-48763-0-Chapter06-33.jpg

图6-22 加装密封防尘盖板的输出轴两端

3.改进效果

改进后的SEW三合一减速箱密封良好,能够适应散货码头的恶劣环境,改进后未出现漏油问题,且能够轻松地拆卸,方便维修。

SWE三合一减速机出现严重漏油及拆卸困难问题,与特殊的工作环境和装船机行走驱动机构设计的缺陷有关。因此在今后采购新设备时,应严格把关,多考虑环境因素对相关部件的影响,避免类似的情况发生。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

我要反馈