1.失效案例一
(1)现象描述 电镀亮条开裂。
(2)原因分析
1)从材料角度考虑:
①材料性能达不到指标要求主要是韧性、耐热老化方面不能满足。
②材料的电镀性能较差(材料中丁二烯成分比较少,且分散不均匀)。
③厂家在加工过程中可能添加回料(回料分子量低,流动性能好,强度和韧性比较差,在制品中容易产生应力且无法预判其出现位置)。
2)从工艺角度考虑:
①注射压力过大,注射速度过快(大的注射压力使制品内应力大,快的注射速度使分子取向比较单一)。
②注射料温偏低。
③塑料在料筒内停留时间太长,发生降解。
④使用拔模剂(拔模剂难以除尽,会导致电镀过程中粗化不均匀,影响附着力)。
⑤注射前原料未进行充分干燥。
⑥电镀前未对制品采取去应力措施。
⑦电镀主要工艺为除油、粗化、敏化、活化、还原、化学镀铜、化学镀镍,发生问题的过程在除油、粗化,这两个过程没控制好,将严重影响镀层的质量。
(3)解决措施
1)不能使用回料。
2)注射前材料应进行充分干燥(80~90℃,干燥时间≥2h)。
3)料筒温度210~260℃,其中喷嘴温度210℃左右。
4)注射压力60~100MPa,注射速度中等。
5)不能使用拔模剂。
6)在电镀之前对制品进行消除应力处理(70~75℃条件下烘烤3h)。
7)严格执行电镀操作工艺流程。
2.失效案例二
(1)现象描述 烟灰缸经过光照后发生变色。
(2)失效分析 材料抗UV能力差,受光照后,分子链在外界能量作用下发生断裂,产生大量的自由基。由于这些自由基极性较强,也会迁移到表面,同时这些自由基容易被空气中的氧原子捕捉,被氧化成醛酮类,从而使制品表面变色。
(3)解决方案 更改材料配方,添加抗UV剂,重新验证,问题解决。(https://www.xing528.com)
3.失效案例三
(1)现象描述 仪表板表皮表面有油状物质析出。
(2)失效分析 表皮材料为PVC/ABS,PVC中含有大量的增塑剂和脂肪酸酯类润滑剂。因仪表板表皮受到阳光直接照射且此处受热温度较高(最高在108℃左右),材料在热或光能量作用下,分子链发生断裂降解为小分子。由于这些小分子极性较大,会向表面迁移,从而在塑料件表面析出,形成粉末,且材料配方中的油类物质(如润滑剂)也随小分子一起析出,就会在表面产生发黏现象;同时考虑到此处的环境因素,材料配方中可能缺乏足够的抗UV剂和热稳定剂。
(3)解决方案 增加抗UV剂和热稳定剂含量,同时更换润滑剂种类。
4.失效案例四
(1)现象描述 扰流板螺栓处紧固后开裂,造成扰流板脱落(图4-58)。
(2)失效分析 螺栓固定处存在应力集中现象,主要原因有:
1)扰流板材料定义为PC+ABS合金,工艺是吹塑成型,螺栓预埋。而厂家却从二手市场上购买PC和ABS以及相溶剂自己混合,起不到PC+ABS合金的效果。
2)厂家在PC和ABS混合过程中添加了10%左右的回料。
3)预埋螺栓在预埋前没有预热,造成此处材料应力集中。
(3)解决方案
1)将原材料更换为PC+ABS合金。

图4-58 扰流板螺栓孔处开裂
2)螺栓在预埋之前需预热。
5.失效案例五
(1)现象描述 杯托盖板材料为一般耐热级ABS,在100℃条件下24h发生严重变形(图4-59)。
(2)失效分析 在高温下发生重大变形,原因主要有以下几点:

图4-59 杯托盖板高温变形前后对比
1)材料本身的耐温性能不够。
2)试验过程中将零件直接放置在烘箱中,底部受到自重作用,加速了零件变形速度。
3)由于受热温度高于材料耐热温度,分子链加速运动,促使零件发生大的变形。
(3)失效问题解决
1)提高材料的耐热性能,采用PC+ABS材料代替ABS材料。
2)试验时将其安装固定在支架上,不要自然放置。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。
