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空压机试验结果及分析

时间:2023-10-05 理论教育 版权反馈
【摘要】:表9.4各部温度上升值油压试验。③负荷压力 885 kPa 以下,运转、停止连续操作3次、确认停止时的中间冷却器内压力的衰减。在额定状态下运转,将外加电压慢慢地下降,测定电动机失速时的电压。③使负荷储气器的压力上升至额定压力,重新开始试验。

空压机试验结果及分析

1.试验准备

安装油压计;在中间冷却器上安装压力计;加润滑油至油位计的 MAX 线;确认电动机的绝缘状况。用 1 000 V 的兆欧表,绝缘电阻要在 5 MΩ以上(运转之前)。

2.磨合运转及溢漏油试验

磨合运转及溢漏油试验在组装过程中,安装气缸盖之前测定。

(1)磨合运转。在将缸盖从压缩机组件拆除的状态下,低速运转(100~200 r/min),连续运转 5 min 后,确认各部状况。

标准:各部无漏油、油压上升、无异音、无异常升温。

(2)溢漏油试验。在将缸盖从压缩机组件拆除的状态下,按照额定速度连续运转 30 min,确认缸体顶面的溢漏油情况。

标准:30 min 内缸体上没有油珠滴下。

3.性能试验

按图9.12 所示连接方法连接到试验用的风缸、各种仪表和塞门等装置后再进行以下试验项目。

图9.12 试验连接图

(1)负荷温度上升试验。

连续运转 30 min 运转后的热机状态下电动机旋转速度要在的范围内;各部温度上升值要在表9.4 中的值以下。

表9.4 各部温度上升值

(2)油压试验。

下列条件下,即负荷压力:885 kPa、电动机外加电压:AC 400 V(50 Hz)、30 min 连续运转,每 10 min 测定一次油压。

标准:油压范围为 145~390 kPa。

(3)风阀的泄漏试验。

①负荷储气器的压力上升到 900 kPa 以上并停止,确认泄漏储气器的压力在 885 kPa 以上。

②泄漏储气器的压力下降到 885 kPa 时开始,确认在额定时间内泄漏储气器的压力下降。

标准:1 min 内 75 kPa 以下。

③负荷压力 885 kPa 以下,运转、停止连续操作3次、确认停止时的中间冷却器内压力的衰减。

标准:1 min 内无压力上升。(www.xing528.com)

(4)启动试验。

条件:启动时的负荷压力:0 kPa;

外加电压:AC 360 V(50 Hz);

启动方式:直接启动;

标准:在上述条件下启动,各部无异常情况下,达到运转状态。

(5)重复启动试验。

条件:启动时的负荷压力:0 kPa;

外加电压:AC 360 V(50 Hz);

启动方式:直接启动。

在上述条件下,以 2 min 为间隔共进行 5 次重复启动。但再启动时的负荷压力,要减小至符合上述条件时才可再启动。

标准:各部无异常情况下,达到运转状态。

(6)失速试验。

在额定状态下运转,将外加电压慢慢地下降,测定电动机失速时的电压。

负荷压力要维持在额定压力。

标准:不足 360 V。

①以从试验装置高电压侧能测定的最低电压无法失速时,停止运转,负荷储气器的压力为 0 kPa。

②将外加电压转换为低电压侧,以从低电压侧能测定的最高电压再启动。

③使负荷储气器的压力上升至额定压力,重新开始试验。

4.试验结束后作业内容

(1)排净润滑油、并要清洗曲轴箱、油底壳的内部;

(2)将在泄漏试验中涂的压缩机油擦拭干净(装置要充分凉透);

(3)卸下油压计、压力计,在油压计、压力计上拧入管塞、安全阀

(4)在排出口设置保护盖(塑料盖);

(5)确认各部分均如图纸要求组装无误。

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