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厌氧/接触氧化/稳定塘工艺成功处理化工制药废水

时间:2023-11-02 理论教育 版权反馈
【摘要】:利用这一原理,该企业形成了如图5-18所示的废水处理流程,其中两段厌氧为预处理,二级接触氧化为主工艺处理,三级稳定塘为后续工艺处理。

厌氧/接触氧化/稳定塘工艺成功处理化工制药废水

海口市某精细化工有限公司,是生产医药中间产品的化工制药企业,日排水量20m3,水中主要污染物为蛋白质、纤维素、木糖醇、有机酸和有机氯化物等,COD高达1×104 mg/L以上,BOD/COD为0.35左右。

该企业结合当地的自然条件,成功地采用了厌氧/接触氧化/稳定塘工艺处理化工制药废水,通过不断驯化得到了有效菌种,使COD的去除率高达99.7%。

5.4.2.1 工艺流程的确定

化工制药排放的废水,含有大量的有机物,其中的有机氯化物能够杀灭好养微生物,使得废水中的有机物难以自行降解,对环境造成污染。驯化出的厌氧微生物能够将有机氯化物分解为小分子物质,从而实现生化降解。利用这一原理,该企业形成了如图5-18所示的废水处理流程,其中两段厌氧为预处理,二级接触氧化为主工艺处理,三级稳定塘为后续工艺处理。

图5-18 废水处理流程

5.4.2.2 构筑物设计

(1)调节池

地下钢筋混凝土结构。尺寸为4m×3m×4m。功能是均衡水质、水量。

(2)厌氧池

采用升流式厌氧污泥床反应器(UASB)。该反应器的特点是污泥床污泥浓度高、活性大。废水从底部均质布水器进入,首先通过污泥床与厌氧微生物充分接触反应,使废水中有机物被降解。

(3)生物接触氧化组合池(www.xing528.com)

采用两段法工艺,为了驯化不同阶段的优势菌种提高生化效果和抗冲击能力。一氧池HRT为15h,沉淀池HRT为7h,二氧池HRT为16h。总水气比为1∶16。填料为固体炉渣填料。

(4)三级稳定塘

一级塘为原塘改造,HRT为60d,平均水深2m;二级塘为原塘改造,HRT为33d,平均水深2m;三级塘为新建塘,HRT为60d,平均水深2m。

5.4.2.3 运行效果分析

运行效果的监测委托有关环保部门进行,连续监测2天,每天采样3次,其6次样的平均值和各级处理设施的处理效果见表5-9。

表5-9 化工制药废水监测结果

该监测结果表明,化工制药废水处理工程的COD去除率达99.7%,废水中的污染物主要通过厌氧池去除,厌氧池出水中COD含量为1080mg/L,达到了接触氧化池的进水标准,则厌氧池的参数设计较为合理。好氧接触氧化池的COD去除率达60%,出水中COD含量为432mg/L,符合氧化塘的进水标准。稳定塘的COD去除率达94%,出水中COD含量为25mg/L,运行效果较好。

5.4.2.4 效益分析

按排水量20m3/d计算,每年可减少排放COD 72t,悬浮物2t。废水处理成本为0.58元/m3,对于有机废水处理工程来说,该成本较低。由此可以说明,该工程能够带来较好的经济效益、社会效益。

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