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优化套筒锻造工艺,控制晶粒级别不超过4级

时间:2023-06-30 理论教育 版权反馈
【摘要】:3)α相<2.5级。4)作晶间腐蚀试验。下料规格:230~227mm。始锻温度:1180℃。终锻温度>870℃。锻后空气中冷却。锻造用设备及工具:3t自由锻及筒形胎模。套筒锻造工序如表2-3-16所列。后来改用在镦粗预冲孔[工序]的胎模内加入30mm厚的钢垫,所得锻件上的A处既充满得好,晶粒又不超过4级。

优化套筒锻造工艺,控制晶粒级别不超过4级

锻件名称:套筒。材料:1Cr18Ni9Ti。

技术条件:

1)力学性能:ReL≥200MPa,Rm≥550MPa,A≥40%,Z≥55%,aK≥100J/cm2,HBW=140~170。

2)晶粒度:4~7级。

3)α相<2.5级。

4)作晶间腐蚀试验。

锻件质量:63.4kg。

下料质量:75kg。

下料规格:ϕ230~ϕ227mm。

始锻温度:1180℃。

终锻温度>870℃。(www.xing528.com)

锻后空气中冷却。

锻造用设备及工具:3t自由锻及筒形胎模。

锻件图如图2-3-13所示。套筒锻造工序如表2-3-16所列。

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图2-3-13 不锈钢套筒的锻件图

表2-3-16 套筒锻造工序

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注:1.工序(2)在胎模中放了30mm厚的钢垫,目的是为了在最后一火冲孔时[工序(3)],使锻件各部分都可能有较大的变形,以便获得细小的晶粒。某厂在试锻时起初未加钢垫,在工序(2)直接获得锻件的高度,然后在第二火中深冲孔时,锻件的底角(图中A处)为变形的死角区,即不能很好的充满,而且由于变形量较小曾出现大晶粒。后来改用在镦粗预冲孔[工序(2)]的胎模内加入30mm厚的钢垫,所得锻件上的A处既充满得好,晶粒又不超过4级。

2.这一锻件在某厂曾用胎模和冲子,在5t自由锻锤上一火内锻出,由于变形量大,晶粒度可达6~7级。

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