首页 理论教育 液压系统故障分析详解

液压系统故障分析详解

时间:2023-06-29 理论教育 版权反馈
【摘要】:检查为电磁换向阀2未通电,控制油未能供给到伺服阀先导级,造成操作侧伺服阀不能向液压缸内供油,排除线路故障后恢复正常。

液压系统故障分析详解

液压压下系统的良好运行是轧钢生产顺利进行的有力保障,液压压下系统在运行过程中会出现各种各样的问题,以下根据液压压下控制系统在实际应用中所出现的故障进行总结(为便于描述,所出现故障以操作侧为例)。

1.故障1

控制程序在压靠状态,压下动作时,两侧液压缸位移量(辊缝)偏差大,传动侧液压缸压下动作正常,操作侧液压缸无动作,辊缝偏差大于设定值,出现快抬故障信号。检查为电磁换向阀2未通电,控制油未能供给到伺服阀先导级,造成操作侧伺服阀不能向液压缸内供油,排除线路故障后恢复正常。

2.故障2

控制程序在受控状态,传动侧液压缸未动,操作侧液压缸自动下压,辊缝偏差大于设定值,出现快抬故障信号。检查为电磁换向阀3故障,发现其阀芯出现卡阻现象,始终在打开位置,导致液控单向阀5、6打开。因伺服阀在无控制电流输入时阀芯在任意位置,供油与液压缸相通,致使液压缸出现误动作。更换电磁换向阀2后恢复正常。

3.故障3

控制程序在压靠状态,动作时两侧液压缸最初能够伸出,几分钟后,动作速度缓慢,最后液压缸不能动作。对伺服阀做动作性能测试,其阀芯动作开始时动作灵敏,反复动作几次后阀芯偏至一边不能动作。更换新伺服阀上机,现象依旧。检查油管路,发现由于在前期维修人员处理过管路漏油点,在处理漏油完毕后,没有将伺服阀先导级控制油回油管路阀门打开,致使伺服阀控制油不能回油,造成伺服阀阀芯不动作。阀门打开后,故障排除。

4.故障4

控制程序在压靠状态,液压缸压下至有轧制力约2×105N时,出现轧制力偏差大、辊缝偏差大的现象,发出快抬故障信号。检查液压控制系统,系统正常;检查控制程序,控制程序正常。对轧机下辊系标高进行检查,辊系标高正确。检查上辊系(液压缸底座)阶梯垫片,阶梯垫片厚度不够,致使液压缸完全伸出后不能满足辊缝位移量的要求,加之两侧液压缸的工况不同,产生了辊缝偏差和轧制力偏差。将上辊系阶梯垫片调节增厚,故障排除。

5.故障5

控制程序在压靠状态,液压缸在压下动作时,操作侧轧制力建立2×105N后,操作侧不能继续下压,且出现辊缝偏差大、轧制力偏差大现象。在待机状态下做液压缸自动定位,定位能够完成,但两侧伺服阀控制电流给定出现严重偏差,即在同等辊缝控制下,操作侧伺服阀控制电流输入值远大于传动侧伺服阀输入电流。从现象可以看出操作侧伺服阀供油流量不足,最初怀移为伺服阀控制油电磁换向阀2未打开,对电磁换向阀进行检查,无异常,但为进一步排除问题对电磁换向阀2进行了更换,更换新电磁换向阀后进行运行,所出现的现象依旧。对伺服阀的阀芯动作情况做进一步测试,测试完毕确定伺服阀功能正常。将电磁溢流阀4拆下后进行检查,发现电磁溢流阀主阀阀芯被液压缸内破损的导向环卡阻,致使电磁溢流阀不能完全关闭,处于溢流状态,伺服阀所补充的油液不能满足溢流阀溢流所引起流量损失,更换电磁溢流阀后压下动作正常。事后分析,由于两侧液压缸阶梯垫片调整不平,造成两液压缸偏载,将压下液压缸内导向环破坏,在液压系统的不断运行过程中,导向环碎物被油液带至电磁溢流阀内部造成了故障的发生。

6.故障6

选择压靠状态后,操作侧不动作,因辊缝偏差超差导致事故状态快抬,电气人员检查电磁换向阀送电情况,送电情况正常;同时检查常规液压阀动作情况,阀动作正常;测试伺服阀动作位置反馈,阀芯动作不正常。将伺服阀供电放大板电源关闭,检查线路有无短接或虚接现象,未发现异常,检查完毕后放大板送电,选择待机状态,液压缸自动下压,同时供电放大板电源跳电。重新送电后,选择待机状态,放大板再次跳电。停电测量伺服阀内置放大板阻值,在拆伺服阀插头时发现插头处有毛刺伸出,测伺服阀内阻为79Ω(正确阻值为200Ω),判断为伺服阀内置放大板烧毁,更换伺服阀后系统工作正常。事后分析为伺服阀插头处有短接现象,造成伺服阀内置放大板烧毁。

7.故障7(www.xing528.com)

控制程序在压靠状态,两侧液压缸同时下压时,操作侧液压缸下压速度慢,两侧辊缝偏差大,故障快抬。对伺服阀的静态性能进行测试,结果为操作侧伺服阀零偏较大,在下压过程中与传动侧位移不同步,对伺服阀的零偏电流进行修正后故障排除。

8.故障8

控制程序在压靠状态,轧制力建立起来后即反应轧制力偏差大故障,液压缸快速缩回。检查伺服阀及常规液压阀的工作情况,各阀动作正常,将轧制力偏差范围增大后才能满足清零工作,后检修时对控制系统进行检查发现力传感器(压头)输出信号有误。

9.故障9

控制程序在压靠状态,程序中显示两侧辊缝偏差大,且操作侧液压缸辊缝变化异常,波动严重。检查为操作侧位移传感器读数有误,位移传感器信号线接头处破损,对位移传感器重新接线后故障排除。

10.故障10

控制程序在轧制状态,系统运行出现管路振荡现象。检查为液压缸有杆腔背压波动大,背压调节平稳后,故障消失。

11.故障1l

控制程序在轧制状态,操作侧管路出现振荡及啸叫现象。检查液压缸背压,备压压力正常,检查伺服阀电流输入值,输入电流波动较大且频率高,操作侧辊缝定位不稳定。更改操作侧伺服阀增益后,故障消失。

12.故障12

控制程序在轧制状态,系统运行时出现振荡、伺服阀出现啸叫现象。检查液压缸背压正常,调节伺服阀增益无效,检查伺服阀给定信号,波动严重,对伺服阀信号线进行检查及测试,信号线屏蔽性降低与其他电源线信号发生干扰。重新更换输入信号线后工作正常。

13.故障13

系统长期工作后,由于工作环境的变化及阀件的磨损,伺服阀的响应降低、零偏增大,且每个阀的性能变化情况不同,两侧液压缸动作不一致。调节两侧伺服阀增益及零偏电流后,系统恢复正常。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

我要反馈